[發(fā)明專利]鋼鐵工業(yè)酸洗廢水和金屬離子的處理方法有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201010613021.2 | 申請日: | 2010-12-30 |
| 公開(公告)號: | CN102107963A | 公開(公告)日: | 2011-06-29 |
| 發(fā)明(設計)人: | 徐淼;張金鳳;劉曉亮;馮海軍;馬艷寧;余磊;汪暉;杜琳曼 | 申請(專利權)人: | 天津市環(huán)境保護科學研究院;天津市聯合環(huán)保工程設計有限公司 |
| 主分類號: | C02F9/04 | 分類號: | C02F9/04;C02F101/20 |
| 代理公司: | 天津市杰盈專利代理有限公司 12207 | 代理人: | 朱紅星 |
| 地址: | 300191*** | 國省代碼: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 鋼鐵工業(yè) 酸洗 廢水 金屬 離子 處理 方法 | ||
技術領域
本發(fā)明屬于環(huán)境保護廢水處理技術領域,涉及工業(yè)廢水的處理方法,更具體的說是一種鋼鐵工業(yè)酸洗廢水和重金屬離子的處理方法。
背景技術
鋼鐵元件毛坯在表面電鍍、噴涂前一般都要經過酸洗,以清除表面的氧化物,因而產生酸洗廢水。不同的生產工藝酸洗廢水中,pH值較低,呈強酸性,含有不同濃度的亞鐵離子、鋅離子、銅離子或鎳離子等。此類鋼鐵工業(yè)酸洗廢水的主要治理手段為傳統的曝氣中和沉淀法,一般先利用曝氣將亞鐵離子氧化成鐵離子,之后利用投加堿液沉淀廢水中的鐵離子,投加PAM(聚丙烯酰胺)在絮凝反應池內絮凝反應后,進入沉淀池固液分離,出水達標后排放。也有人利用超濾膜作為系統的保障工藝,但由于受石灰作為鋼鐵工業(yè)酸洗廢水中和劑的影響,超濾膜的應用和推廣受到了一定的限制和阻礙。傳統的曝氣中和沉淀法雖然可行,但在實際工程應用中卻存在以下問題:
(1)工藝路線冗長,占地面積大;
(2)傳統工藝對反應條件要求高,抗沖擊能力差,當預處理的原水水量、水質及反應條件發(fā)生較大波動時出水質量不穩(wěn)定,效果難以保證。
(3)需投加絮凝劑和助凝劑,廢水單位運行成本高,容易引起二次污染;
(4)化學沉淀法工藝系統復雜,對工人技術水平要求高,工人勞動強度大,運行操作控制困難;
(5)廢水中含較高濃度鐵離子時,在沉淀池不易沉淀,導致污泥量大,污泥含水率高。此外,沉淀混合物在沉淀池停留時間長,會出現鐵離子反溶現象,導致出水中COD(化學需氧量)指標超標,引發(fā)二次污染。也正是因為以上種種原因,限制了傳統工藝發(fā)展和在實際工程中的應用。
發(fā)明內容
本發(fā)明的目的在于克服現有技術的缺點與不足,提供一種鋼鐵工業(yè)酸洗廢水和金屬離子的處理方法,該方法不但能夠去除酸洗廢水中的酸根,而且能有效去除廢水中的鐵、鋅、銅等離子,阻止廢水中金屬離子的反溶,降低工人的勞動強度,同時能夠保證系統穩(wěn)定運行,不需要投加絮凝劑等藥劑,不會產生二次污染。
為實現上述目的,本發(fā)明提供如下技術方案:
(1)將酸洗廢水經自流入集水井中,然后進入預中和濾池,酸洗廢水經過石灰石的預中和處理后,控制pH值在5-6;
(2)預中和后的酸洗廢水自流至隔油調節(jié)池,調節(jié)和均化酸洗廢水的水量和水質;
(3)再將酸洗廢水進入綜合反應池,將3-5%的石灰溶液加入到綜合反應池中,其加入量以pH控制在7-10之間為準,反應時間30-120分鐘;
(4)將綜合反應后的酸洗廢水混合溶液排至中間水池,利用泵將反應混合液提升至膜固液分離器中,經過固液分離后,清液排放至清水池儲存,根據實際情況確定回用量和廢水排放量。
本發(fā)明優(yōu)選的處理方法,其中按如下的步驟進行:
(1)將酸洗廢水經自流入集水井中,然后通過泵的提升進入預中和濾池,預中和濾池中設置粒徑10-200mm石灰石,石灰石按級配分。其中的級配分布是指按粒徑從大到小或從小到大分布,酸洗廢水經過石灰石的預中和處理后,出水pH穩(wěn)定到5-6。
(2)預中和后的酸洗廢水自流至隔油調節(jié)池,隔油調節(jié)池內設置油水分離器,利用油水分離器除去生產過程中帶入廢水中的油脂,并通過隔油調節(jié)池調節(jié)和均化酸洗廢水的水質和水量;
(3)將預處理后的酸洗廢水進入綜合反應池,綜合反應池中設置充氧常規(guī)曝氣系統,用于氧化廢水中的亞鐵離子。同時利用石灰投加系統將配置好的石灰溶液,濃度一般配置成3%-5%,投加量根據后面綜合反應池的ph計自行控制,因廢水的水質和水量各不相同,自動投加到綜合反應池中,使廢水中已氧化的鐵離子形成氫氧化鐵沉淀,其它金屬離子也同步形成沉淀。
綜合反應池中設置pH探頭,利用pH探頭反饋信號的穩(wěn)定性確定綜合反應池是否反應完全,一般ph值穩(wěn)定在7-10之間,優(yōu)選控制在8~9.5,pH值不再發(fā)生變化即表示反應已經完全;反應時間30-120分鐘,優(yōu)選40-100分鐘。
(4)將綜合反應后的酸洗廢水混合溶液排至中間水池,利用泵將反應混合液提升至膜固液分離器中,經過固液分離后,清液排放至清水池儲存,根據實際情況確定回用量和廢水排放量。
本發(fā)明所述的隔油調節(jié)池調節(jié)和均化,其中的調節(jié)和均化就使各個點的廢水性質相同。一般工業(yè)廢水在不同的排放時間,廢水水量和水質是不同的,通過調節(jié)池可以保證系統的處理水量穩(wěn)定,廢水水質均衡。
本發(fā)明進一步公開了所述的處理方法在制備作為處理鋼鐵工業(yè)酸洗廢水中重金屬離子成分方面的應用。其中的金屬離子為:銅、鋅、鎳或鐵。
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