[發明專利]一種轉爐的化渣方法有效
| 申請號: | 201010236203.2 | 申請日: | 2010-07-22 |
| 公開(公告)號: | CN101892342A | 公開(公告)日: | 2010-11-24 |
| 發明(設計)人: | 吳國慶;楊明生;侯魏;鄭全振;汪國奉;張文新;張旭朝;劉立新 | 申請(專利權)人: | 新興鑄管股份有限公司 |
| 主分類號: | C21C5/28 | 分類號: | C21C5/28;C21C5/36 |
| 代理公司: | 邯鄲市久天專利事務所 13117 | 代理人: | 郭恒斌 |
| 地址: | 056017 河*** | 國省代碼: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 轉爐 方法 | ||
技術領域
本發明涉及一種轉爐的化渣方法。
背景技術
目前,控制轉爐前期泡沫渣,多數鋼廠采用專用的壓噴劑,或者改變操作方法來控制前期泡沫渣。轉爐中、后期化渣有的鋼廠采用螢石、球團、氧化鐵皮等化渣劑,有的鋼廠采用專用化渣劑,來控制返干時間。缺點是:1、轉爐冶煉前期泡沫渣的控制方法單一,且效果不好,容易噴濺,使得前期泡沫渣帶走部分含鐵料,影響鋼鐵回收率;2、冶煉過程轉爐爐渣返干時間較長,球團、氧化鐵皮等化渣劑化渣效果不好,如操作不當會造成氧槍粘鋼,影響生產順行。
發明內容
為了克服現有技術的缺點,本發明提供一種轉爐的化渣方法,它化渣效果好,返干時間短。
本發明解決其技術問題所采取的技術方案是:在轉爐裝料完成開吹3~3.5分鐘時加入復合渣。
所述復合渣的加入量為:4-5kg/t鋼。
所述復合渣成分為:Al3O2-44%、Al-13%、CaO-17%、SiO2-15%、C-10.9%、P-0.05%、S-0.05%。
本發明的優點:1、在前期泡沫渣初起時加入復合渣可以有效的控制前期泡沫渣噴濺,同時由于復合渣中的三氧化二鋁能降低爐渣熔點,減少了中、后期返干時間,減少粘槍,改善化渣效果,由于改善了過程化渣效果,增加了終點去P、S效果,提高了濺渣護爐效果;2、有利于高拉碳和渣鋼裝入較少冶煉時的化渣操作,渣樣氣孔少,鐵粒夾雜少,降低終渣FeO。
具體實施方式
復合渣的使用:復合渣的加入時間影響其使用效果,加入時間:轉爐裝料完成開吹3~3.5分鐘時加入,此時轉爐初期泡沫渣初起,復合渣中的AL脫去泡沫渣中的“0”,有效抑制泡沫渣的噴濺。加入量:4kg/t鋼。復合渣成分Al3O2-44%、Al-13%、CaO-17%、SiO2-15%、C-10.9%、P-0.05%、S-0.05%。
在前期泡沫渣初起時加入復合渣可以有效的控制前期泡沫渣噴濺,同時由于復合渣中的三氧化二鋁能降低爐渣熔點,減少了中、后期返干時間,減少粘槍,改善化渣效果,由于改善了過程化渣效果,增加了終點去P、S效果,提高了濺渣護爐效果,具體數據見表一。
有利于高拉碳和渣鋼裝入較少冶煉時的化渣操作,取加入復合渣爐次的渣樣觀察,渣樣氣孔少,鐵粒夾雜少,降低終渣FeO,具體數據如表二.
表一:終點鋼水成分對比數據:
在裝入量基本相同情況下,加壓噴化渣劑爐次平均終點碳比不加壓噴化渣劑的爐次平均碳高0.0111%,平均Mn低0.01%,平均P低0.005%,平均S低0.002%。
共取渣樣17爐次
鐵水硅數基本相同,白灰加入量也基本相同的情況下,加入壓噴化渣劑的爐次比不加壓噴化渣劑的爐次終渣feo平均低1.6%,在每爐平均加入309.09kg壓噴化渣劑的情況下,球團平均少加入246kg。
復合渣壓制前期泡沫渣及吹煉過程中的化渣效果較好,有利于高拉碳和渣鋼裝入較少冶煉時的化渣操作,對于渣鋼裝入量較大爐次,效果不明顯。加入復合渣的爐次終渣氣泡較少,夾雜鐵粒較少,另通過以上圖表對比顯示鋼鐵料消耗也稍低、終點P也稍低、終渣feo降低1.6%。
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