[實用新型]羊絨衫生產的動力裝置無效
| 申請號: | 200920303911.6 | 申請日: | 2009-06-02 |
| 公開(公告)號: | CN201424531Y | 公開(公告)日: | 2010-03-17 |
| 發明(設計)人: | 王戰金 | 申請(專利權)人: | 陜西省志丹縣羊絨精梳廠 |
| 主分類號: | D01G19/26 | 分類號: | D01G19/26;D01G19/10 |
| 代理公司: | 西安慈源有限責任專利事務所 | 代理人: | 鮑燕平 |
| 地址: | 717500陜*** | 國省代碼: | 陜西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 羊絨衫 生產 動力裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及羊絨衫加工機械,特別是一種羊絨衫生產的動力裝置。
背景技術
羊絨衫加工機械通常使用的設備機型笨重、體積龐大、結構復雜,不利于羊絨衫的精梳加工;并且現有的大型羊絨精梳機動力機構轉速慢,使得待加工的羊絨長絨纖維損傷率高,短絨脫落率高,造成不必要的浪費,并且生產環境由于短絨的脫落而雜亂,使得羊絨衫加工質量降低、原料浪費、成本加大、環境污染。
發明內容
本實用新型的目的是提供一種羊絨衫生產的動力裝置,它結構緊湊、能耗小、操作簡單,并且羊絨產品質量提高、減少浪費、成本低、生產效率高。
本實用新型的目的是這樣實現的,設計一種羊絨衫生產的動力裝置,包括固定于機架上的電機傳動機構及加壓機構、刺輥、錫林、道夫,其特征是:電機傳動機構的電機輪直徑是12.5~14.5cm;電機的轉速是960轉/分;刺輥輪直徑是14.5~16.5cm;錫林的皮帶輪直徑是55~75cm。
本實用新型的特點是:通過將精梳機上的電機傳動機構的電機輪、刺輥、錫林的直徑縮小直徑范圍,并且降低電機的轉速,解決了原有電機轉速快、體積龐大的問題,使得待加工的羊絨長絨纖維不易折斷,長度增加2mm左右,短絨脫落率降低,減少浪費,生產環境得到改善。并且羊絨衫加工質量提高、成本降低、生產效率高。
附圖說明
下面結合實施例附圖對本實用新型做進一步說明。
圖1是實施例結構示意圖。
圖中:1、機架;2、進毛板;3、加壓機構;4、刺輥;5、錫林;6、擋板;7、道夫;8、斬刀;9、電機傳動機構。
具體實施方式
實施例如圖1所示,羊絨衫動力裝置包括機架1、進毛板2、加壓機構3、刺輥4、錫林5、擋板6、道夫7、斬刀8、電機傳動機構9;進毛板2在機架1一端,機架1中設置有電機傳動機構9,電機傳動機構9輸出軸與機架1上的錫林5傳動軸通過傳動機構相連,以錫林5為中心,刺輥4和道夫7分別安裝在機架1上錫林5的兩側,加壓機構3在刺輥4的左側,將進毛板2上的原料輸送到刺輥4上進行梳理;錫林5右側的道夫7右側安裝有斬刀8,錫林5的上方安裝有擋板6。
其中,將電機傳動機構9的電機輪直徑改進為12.5~14.5cm;刺輥4輥輪直徑改進為14.5~16.5cm;錫林5的皮帶輪直徑改進為55~75cm。通過上述各輪軸直徑的比例改進,調整了整個羊絨衫精梳機動力機構的轉速,電機傳動機構9的電機轉速改進為960轉/分;降低了電機轉速,可以使得待加工的羊絨長絨纖維不易被拽斷,長度增加2mm左右,長絨纖維損傷率降低;并且短絨脫落率降低,減少浪費,生產環境得到改善。
工作時,電機傳動機構9將動力傳遞到錫林5,刺輥4和道夫7分設于錫林5的兩側,通過加壓機構3將進毛板2上的羊絨原料傳遞到刺輥4上,進行加工梳絨,進而傳遞到錫林5上,再傳遞到道夫7上,道夫7的轉速12轉/分鐘;通過斬刀8進行下一道工序。這樣使得羊絨在加工過程中成本降低、生產效率提高。
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