[實(shí)用新型]高效碳粉分離裝置有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 200920280205.4 | 申請(qǐng)日: | 2009-12-02 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN201592027U | 公開(kāi)(公告)日: | 2010-09-29 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 蔡鵬 | 申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人: | 山東海力化工股份有限公司 |
| 主分類(lèi)號(hào): | B01D45/02 | 分類(lèi)號(hào): | B01D45/02;B01D45/06;C07C17/10;C07C21/04 |
| 代理公司: | 青島發(fā)思特專(zhuān)利商標(biāo)代理有限公司 37212 | 代理人: | 鞏同海 |
| 地址: | 256405 山東*** | 國(guó)省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 高效 碳粉 分離 裝置 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型屬于碳粉分離裝置領(lǐng)域,具體涉及一種高效碳粉分離裝置。
背景技術(shù)
丙烯(PP以下同)與高純汽化氯(CL2以下同)。以4∶1的摩爾比分別經(jīng)預(yù)熱至280℃、30℃左右經(jīng)復(fù)合式噴嘴進(jìn)入容積式反應(yīng)器R-101/A-D,在470℃以上溫度反應(yīng)生成氯丙烯(ALC以下同),和等摩爾的HCL,反應(yīng)本質(zhì)是放熱反應(yīng),過(guò)量PP將反應(yīng)熱移出,經(jīng)換熱器H-107、108換熱后,降溫到180℃左右,所有反應(yīng)生成物ALC、HCL及過(guò)量PP經(jīng)分離槽V-109將氣流所帶來(lái)的碳粉末在此初步分離沉降后,再經(jīng)過(guò)冷卻器H-110進(jìn)一步降溫后(約30℃),再進(jìn)入Z-101/A-D文丘里噴射器進(jìn)入氣液初步分離。由于高溫氯化反應(yīng)溫度高(470℃~500℃),PP過(guò)量4∶1,所以部分PP及生成的有機(jī)氯化物在反應(yīng)器碳化生成部分碳末,生成碳粉。其生成的碳粉有以下較大危害:
1、堵塞換熱器和管道,使分餾不能正常運(yùn)行;
2、堵塞予分餾塔和回收塔包括ALC精餾塔。
3、影響換熱器的換熱效率。
所以在設(shè)計(jì)中加了兩簡(jiǎn)單分離法碳化分離槽V-109和V-110,原設(shè)計(jì)分離罐受結(jié)構(gòu)影響分離效果不佳,達(dá)不到三個(gè)月一清碳的標(biāo)準(zhǔn),由于進(jìn)、出料管結(jié)構(gòu)問(wèn)題,其分離效果也不佳,每次清碳分離下的碳粉不多,反而造成換熱器、管道及塔盤(pán)堵塞而提前清理,使反應(yīng)有效運(yùn)行時(shí)間縮短,而頻繁清理,也造成消耗上升,成本增加,所以必須對(duì)此進(jìn)行改進(jìn),以保障企業(yè)的正常生產(chǎn)。
實(shí)用新型內(nèi)容
本實(shí)用新型的目的是解決上述現(xiàn)有技術(shù)中的不足,提供一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,分離效果好,使反應(yīng)的清理時(shí)間達(dá)到甚至超過(guò)設(shè)計(jì)值,延長(zhǎng)了有效運(yùn)用時(shí)間,提高了產(chǎn)量,降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益的高效碳粉分離裝置。
本實(shí)用新型是通過(guò)以下技術(shù)方案來(lái)實(shí)現(xiàn)的:
即一種高效碳粉分離裝置,包括分離槽,分離槽上設(shè)置有進(jìn)料管以及出料管,本技術(shù)要點(diǎn)在于出料管的管徑大于進(jìn)料管的管徑,而且進(jìn)料管延伸至分離槽的內(nèi)部。
為了延長(zhǎng)流程,加大分離空間,進(jìn)料管延伸至分離槽內(nèi)部的部分呈弧形結(jié)構(gòu),且進(jìn)料管末端彎向分離槽的外端部方向。
此外,出料管上端部為直徑小于下部的變徑結(jié)構(gòu),以此來(lái)便于設(shè)備與其它設(shè)備的聯(lián)接。為了使物料流通順暢,出料管上端部的變徑部位斷面為弧形結(jié)構(gòu)。
本實(shí)用新型在對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行上述改進(jìn)后,由于使出料管的直徑大于進(jìn)料管的直徑,且延長(zhǎng)了兩者之間的流程,因此具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,分離效果好,使反應(yīng)的清理時(shí)間達(dá)到甚至超過(guò)設(shè)計(jì)值,延長(zhǎng)了有效運(yùn)用時(shí)間,提高了產(chǎn)量,降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益的優(yōu)點(diǎn)。
附圖說(shuō)明
下面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步詳細(xì)的描述:
圖1:本實(shí)用新型的安裝結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
如圖1所示,本高效碳粉分離裝置,包括分離槽3,分離槽3上設(shè)置有進(jìn)料管4以及出料管1,本技術(shù)要點(diǎn)在于出料管1的管徑大于進(jìn)料管4的管徑,而且進(jìn)料管1延伸至分離槽3的內(nèi)部。
為了延長(zhǎng)流程,加大分離空間,進(jìn)料管3延伸至分離槽內(nèi)部的部分呈弧形結(jié)構(gòu)5,且進(jìn)料管4末端彎向分離槽3的外端部方向。
此外,出料管1上端部為直徑小于下部的變徑結(jié)構(gòu)2,以此來(lái)便于設(shè)備與其它設(shè)備的聯(lián)接。為了使物料流通順暢,出料管1上端部的變徑部位斷面為弧形結(jié)構(gòu)。
本實(shí)用新型在對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行上述改進(jìn)后,使進(jìn)、出料管4、1結(jié)構(gòu)得到較好的改進(jìn),流程得以加長(zhǎng),出口管道加粗,使氣流流速減低至原來(lái)的30%,而且增加了1.5米左右的分離空間,所以使反應(yīng)的清理時(shí)間達(dá)到甚至超過(guò)設(shè)計(jì)值,每減少一次停車(chē)預(yù)計(jì)可節(jié)約50萬(wàn)元左右。因此具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,分離效果好,使反應(yīng)的清理時(shí)間達(dá)到甚至超過(guò)設(shè)計(jì)值,延長(zhǎng)了有效運(yùn)用時(shí)間,提高了產(chǎn)量,降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益的優(yōu)點(diǎn)。
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