[實用新型]焙燒沸騰爐有效
| 申請號: | 200920259566.0 | 申請日: | 2009-12-08 |
| 公開(公告)號: | CN201583137U | 公開(公告)日: | 2010-09-15 |
| 發明(設計)人: | 曹文法;侯建瓊;方家勛 | 申請(專利權)人: | 郴州豐越有色金屬冶煉有限公司 |
| 主分類號: | F27B15/00 | 分類號: | F27B15/00;F27B15/09 |
| 代理公司: | 長沙新裕知識產權代理有限公司 43210 | 代理人: | 周躍仁 |
| 地址: | 423401 湖*** | 國省代碼: | 湖南;43 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 焙燒 沸騰 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種沸騰爐,具體是指可用于焙燒硫鐵礦制酸和焙燒鋅精礦的焙燒沸騰爐。
背景技術
硫鐵礦制酸、其他含硫廢料及某些有色金屬原料脫硫、焙燒精礦等都離不開沸騰爐,經過半個多世紀的發展,沸騰爐已成為上述物料脫硫的唯一焙燒設備。一般沸騰爐由爐體、爐門、進料口、溢流排渣口、風室、布風箱、風帽組成,現有沸騰爐焙燒磁硫鐵礦過程中粗砂沉積現象嚴重,主要原因一是磁硫鐵礦易燃、易燒結、不好保存,導致入爐礦料增大,爐溫一旦超過1000℃,粗顆料之間極易熔結成中空的圓球,最大直徑可達10mm;二是磁硫鐵礦本身的焙燒特性,磁硫礦在高溫焙燒時燃燒反應不如普通硫鐵礦劇烈,其礦粗顆粒入爐后粒徑不會變小,反而會像第一原因所說的那樣增大。粗砂達到一定數量后,爐內物料粒徑迅速增粗、粒徑范圍變寬,造成爐內沸騰狀況惡化,沸騰層逐步上移,直至消失停爐。沸騰爐的生產周期,一般多則兩三個月,少則兩三天,具體視原料的種類、粒度、操作而定,而且恢復生產需耗費大量的人力、物力、財力。傳統的排渣方式都是依靠物類自身的流動性從溢流口排出,這種渣完全是沸騰的物類,直觀上渣的料徑不粗、粒徑范圍不寬,雖然也帶出少許粗砂,但不徹底,日積月累,爐內粗砂就會沉積。通過國家知識產權局網站對已有專利查詢,其中有不少專利針對如何減少產生結焦和排渣方式做一些改進,但都效果不是很好。
發明內容
本實用新型的目的在于提供一種改變傳統排渣方法,能夠延長生產周期,降低生產成本的焙燒酸沸騰爐。
為了達到上述目的,本實用新型包括爐體、設置在爐體下部的爐門、進料口、溢流排渣口,設置在爐膛底部的風室,風室上方的布風箱以及設置在布風箱上的風帽,在爐體下部設置若干粗砂排放口,排放口中心線與風帽頂部持平,其直徑為80~100mm,在排放口內置有可拔出的實心鐵棍。
采用這樣的結構后,排粗時用一根直徑20mm的冷水管沿粗砂排放口伸進爐膛,粗砂就會滾滾而出,爐內粗砂可一次性排完,粗砂排完后,用一根實心鐵棍堵住排放口即可,徹底解決傳統焙燒沸騰爐通過溢流口排渣不完全,粗砂沉積,并影響風帽排風,造成沸騰爐沸騰不起來,引起死爐的問題,本實用新型焙燒沸騰爐設備簡單,投資小,操作簡單。
附圖說明
附圖本實用新型焙燒沸騰爐的縱剖視示意圖;
圖中所示:1、爐體,2、爐膛,3、爐門,4、進料口,5、溢流排渣口,6、風室,7、布風箱,8、風帽,9、粗砂排放口,10、實心鐵棍。
具體實施方式
下面結合附圖和實施例對本實用新型技術作進一步說明。
如圖所示的焙燒沸騰爐,包括爐體1、設置在爐體下部的爐門3、進料口4、溢流排渣口5,設置在爐膛2底部的風室6,風室上方的布風箱7以及設置在布風箱上的風帽8,在爐體下部設置若干粗砂排放口9,排放口中心線與風帽8頂部持平,其直徑為80~100mm,在排放口9內置有可拔出的實心鐵棍10。工作時,物類通過進料口4送入爐膛2,在爐膛2中沸騰焙燒,產生高溫煙氣,再通過爐體1頂部排出,在焙燒過程中產生的粗砂沉積在爐膛2底部,一部分通過溢流排渣口排出,大部分沉積在爐膛2底部影響布風箱7上的風帽8排風,排渣時,將一根直徑20的冷水管沿粗砂排放口伸入爐膛2,粗砂就會在壓力作用下通過粗砂排放口排出,粗砂排完后,將實心鐵棍堵住排放口。
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