[實(shí)用新型]一種合成胡椒醛臭氧化反應(yīng)器無效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 200920169123.2 | 申請(qǐng)日: | 2009-08-17 |
| 公開(公告)號(hào): | CN201505527U | 公開(公告)日: | 2010-06-16 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 李良龍;余延棟;黃宗涼;方大慶 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 成都建中香料香精有限公司 |
| 主分類號(hào): | B01J10/00 | 分類號(hào): | B01J10/00;F28D1/047;C07D317/54 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 611430 四川省成都市*** | 國(guó)省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 合成 胡椒 臭氧 反應(yīng)器 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及化工臭氧化反應(yīng)裝置,具體來講是一種合成胡椒醛臭氧化反應(yīng)器。
背景技術(shù)
黃樟油為原料合成胡椒醛工藝中,異黃樟素臭氧化反應(yīng)工序最為關(guān)鍵,而臭氧化反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)又是關(guān)鍵中的關(guān)鍵。傳統(tǒng)的臭氧化反應(yīng)器中有一根環(huán)形的臭氧化空氣分布管,直徑為反應(yīng)器直徑的一半,分布管朝下一面開設(shè)有小孔作為臭氧化空氣分布通道進(jìn)行鼓泡式反應(yīng),臭氧化反應(yīng)產(chǎn)生熱量通過反應(yīng)器夾套冷卻帶走。投入異黃樟素300kg,反應(yīng)到設(shè)定的終點(diǎn)需要13-15小時(shí),主要因?yàn)楣某龅臍馀蒹w積較大,氣泡與原料的反應(yīng)接觸面積太小,臭氧化空氣在反應(yīng)體系中停留時(shí)間短。由于反應(yīng)器夾套冷卻面積有限,反應(yīng)體系溫度只能控制在30-38℃之間,副反應(yīng)較多,臭氧化反應(yīng)收率約75%。同時(shí),反應(yīng)體系溫度越高,異黃臭氧化合物受熱分解發(fā)生爆炸的幾率越高,存在安全隱患;能耗高,因?yàn)槌粞醢l(fā)生器是連續(xù)運(yùn)行的,功率恒定,反應(yīng)持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng)則能耗越高。
實(shí)用新型內(nèi)容
本實(shí)用新型的目的在于解決上述問題,提供一種能有效降低能耗、提高安全性的合成胡椒醛臭氧化反應(yīng)器。
為能達(dá)到上述發(fā)明目的,所采用的技術(shù)方案是:一種合成胡椒醛臭氧化反應(yīng)器,主要由反應(yīng)器本體及安裝于反應(yīng)器本體內(nèi)的環(huán)形狀第一鼓泡分布器連接構(gòu)成,其特征在于:所述反應(yīng)器本體內(nèi)上部還設(shè)有增加換熱面積內(nèi)冷盤管,內(nèi)冷盤管的冷卻水注入口和排出口相對(duì)設(shè)置于反應(yīng)器本體的上端。
所述反應(yīng)器本體內(nèi)的下部還設(shè)有發(fā)散狀的第二鼓泡分布器。所述第二鼓泡分布器主要由分布器基座、分布器骨架和多個(gè)分布管連接構(gòu)成,所述分布器基座為一具有彎折部的通管,分布器骨架連接固定于分布器基座彎折部的頂端,分布管連接固定于分布器骨架上,其中分布器骨架和分布管均為中空的器件,連接后的分布器骨架、分布管與分布器基座相連通。所述分布器骨架呈十字形狀。所述分布管上設(shè)有數(shù)個(gè)分布均勻的臭氧釋出孔。
本實(shí)用新型在臭氧化反應(yīng)器中安裝內(nèi)冷盤管,新增換熱面積為夾套2倍以上,提高換熱速率,降低體系反應(yīng)溫度,減少副反應(yīng)發(fā)生,大大降低異黃臭氧化合物發(fā)生分解爆炸的幾率;同時(shí)在臭氧反應(yīng)器底部的原鼓泡分布器上加裝一套新的發(fā)散狀鼓泡分布頭,主體骨架呈十字狀,每條邊上安裝3個(gè)專用高效分布管。
專用鼓泡分布管鼓出的臭氧化空氣單個(gè)氣泡體積非常小,整體表面積較改造前顯著增加,從而在整體上大大增加了臭氧化空氣與物料的接觸氧化面積,大大提高了反應(yīng)速率。同樣投入300kg異黃樟素,反應(yīng)至設(shè)定終點(diǎn)時(shí),僅需時(shí)間7-8小時(shí),反應(yīng)體系溫度可根據(jù)需要靈活控制在20-30℃之間,消除了臭氧化合物分解爆炸的安全隱患,異黃樟素臭氧化反應(yīng)收率達(dá)到了82%以上,副反應(yīng)顯著減少,臭氧發(fā)生器能耗降低約40%,達(dá)到了節(jié)能降耗,提高生產(chǎn)效率的目的
本實(shí)用新型結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,設(shè)計(jì)合理,有效地消除了臭氧化物分解爆炸的安全隱患,提高了設(shè)備的安全性,同時(shí)降低了反應(yīng)過程中的副反應(yīng),提高了臭氧化反應(yīng)的收率,降低了能耗,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,提高了生產(chǎn)效率。
附圖說明
圖1是本實(shí)用新型結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2是本實(shí)用新型局部俯視結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3是第二鼓泡分布器結(jié)構(gòu)示意圖;
圖4是圖3俯視視角的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖中:1-反應(yīng)器本體、2-內(nèi)冷盤管、3-第一鼓泡分布器、4-第二鼓泡分布器、5-分布器骨架、6-分布管、7-分布器基座。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步的詳細(xì)描述:
如圖1所示,一種合成胡椒醛臭氧化反應(yīng)器,主要由反應(yīng)器本體1及安裝于反應(yīng)器本體1內(nèi)的環(huán)形狀第一鼓泡分布器3連接構(gòu)成,所述反應(yīng)器本體1內(nèi)上部還設(shè)有增加換熱面積內(nèi)冷盤管2,內(nèi)冷盤管2的冷卻水注入口和排出口相對(duì)設(shè)置于反應(yīng)器本體1的上端。
如圖1、2所示,所述反應(yīng)器本體1內(nèi)的下部還設(shè)有發(fā)散狀的第二鼓泡分布器4。
如圖3、4所示,所述第二鼓泡分布器4主要由分布器基座7、分布器骨架5和多個(gè)分布管6連接構(gòu)成,所述分布器基座7為一具有彎折部的通管,分布器骨架5連接固定于分布器基座7彎折部的頂端,分布管6連接固定于分布器骨架5上,其中分布器骨架5和分布管6均為中空的器件,連接后的分布器骨架5、分布管6與分布器基座7相連通。所述分布器骨架5呈十字形狀。所述分布管6上設(shè)有數(shù)個(gè)分布均勻的臭氧釋出孔。
本實(shí)用新型分布器骨架形狀不限于實(shí)施例中所給出的十字形狀,諸如類似的五邊形、六邊形等呈發(fā)散狀的形狀均因?qū)儆诒緦?shí)用新型保護(hù)的范圍。
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