[實用新型]負壓自動排液裝置無效
| 申請號: | 200920086039.4 | 申請日: | 2009-05-26 |
| 公開(公告)號: | CN201416015Y | 公開(公告)日: | 2010-03-03 |
| 發明(設計)人: | 吳健鵬;劉小鷗;陸長勝;柳汛;胡普學;左銳;王金平;彭宣平;李波;程合喜;王克華;茹劍波 | 申請(專利權)人: | 武漢鋼鐵(集團)公司 |
| 主分類號: | C21C7/10 | 分類號: | C21C7/10 |
| 代理公司: | 湖北武漢永嘉專利代理有限公司 | 代理人: | 段姣姣 |
| 地址: | 43008*** | 國省代碼: | 湖北;42 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 自動 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及RH真空處理裝置,具體屬于利用RH真空處理裝置的負壓自動排除液體的裝置。
背景技術
RH真空處理裝置主要是脫氫、脫碳、脫氧和微調鋼水成分及溫度等,將碳含量降到最低值已成為RH真空處理裝置的主要生產目標。
目前,在RH真空處理裝置中所采用排水系統,大多為專門的自動閥式或容器式的設備。隨著市場對鋼品質要求越來越高,對RH真空處理工藝也越來越高,隨著技術的不斷發展原RH真空處理裝置已不能滿足當前生產的需要,其主要存在以下不足:
RH真空處理鋼水的所占比列越來越大,真空處理鋼水產量越來越高,對真空處理周期要求越來越短,RH蒸汽真空泵使用過程中蒸汽不斷地變成冷疑水,需要排水系統將冷疑水及時不斷排出,冷疑水如不及時排出將影響下一個真空處理周期的極限真空度。由于其結構復雜,零部件多,導致其可靠性差,即易產生漏氣現象,滿足不了現代煉鋼工藝對真空處理真空度的要求;不易調整,處理漏氣問題費時費力,影響RH真空處理的正常生產,并且維護量大、制造成本高、制造難度大。目前,也有的采用倒Y的排水方式,其雖然與自動閥式或容器式的排水設備相比結構大為簡單,但用料相對還是較多,制作較為復雜,有時負壓難以滿足要求,存在關不嚴的問題。
實用新型內容
本實用新型的目的在于克服上述不足,提供一種結構簡單、維護量小、故障易處理、不易產生漏氣且生產成本顯著降低的負壓自動排液裝置。
實現上述目的的技術措施:
負壓自動排液裝置,由真空泵、與真空泵連接的水管、水管上的抽真空管組成,其在于:在水管的下端有斜度的連接一個排出管,在排出管上連接能活動的橡膠蓋。
其在于:排出管與水管連接處的接頭為與水管管徑相配合的彎式接頭。
其在于:排出管與水管的中心線之間的斜度角為10~80°。
本實用新型與現有技術相比具有如下優點:
1、每爐周期內能自動排水一次,出現故障易發現、易處理。
2、本采用鋼質排水口與軟質排水口蓋的密封橡膠相結合,排水口與排水口蓋之間的打開與關閉是利用RH抽真空時的強大真空負壓抽力代替了彈簧力,因此排水口處不會產生漏氣。
3.不用專門設備,結構簡單、性能可靠、易維護、成本顯著降低,完全滿足煉鋼的需要。
附圖說明
圖1為負壓自動排液裝置的結構示意圖
具體實施方式
下面結合附圖作進一步描述:
負壓自動排液裝置,由真空泵1、與真空泵1連接的水管2、水管2上的抽真空管3組成。其在水管2的下端焊接或法藍盤連接一個與水管2管徑相配合的彎式接頭的排出管4,其排出管4與水管2的中心線之間的斜度角a為10°/30°/45°60°/80°;在排出管4的出口采用鉤或銷軸連接方式將橡膠蓋5連接于排出管4,橡膠蓋5相對于排出管4開啟或關閉應自如。
工作原理
本實用新型利用RH真空爐每一爐內的生產周期真空負壓從小到大的規律,當負壓到最大時,使橡膠蓋5緊緊貼在排出管4的出口而封閉,無積水流出;然后再根據RH真空爐每一爐內的負壓從大到小的規律,當負壓大于積水的力量時,使橡膠蓋5松開排出管4的出口而開啟,積水自動流出。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于武漢鋼鐵(集團)公司,未經武漢鋼鐵(集團)公司許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/200920086039.4/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 上一篇:一種蓄電池的極柱引出線蓋
- 下一篇:負壓墨盒





