[發(fā)明專利]皂素-酒精綜合廢水的處理工藝有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 200910273248.4 | 申請日: | 2009-12-14 |
| 公開(公告)號(hào): | CN101746932A | 公開(公告)日: | 2010-06-23 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 鮑建國;王理;洪巖;徐曉東;王吉協(xié) | 申請(專利權(quán))人: | 竹溪?jiǎng)?chuàng)藝皂素有限公司;中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
| 主分類號(hào): | C02F9/14 | 分類號(hào): | C02F9/14;C02F1/66;C02F3/30;C02F103/36;C02F103/32 |
| 代理公司: | 湖北武漢永嘉專利代理有限公司 42102 | 代理人: | 唐萬榮 |
| 地址: | 442300*** | 國省代碼: | 湖北;42 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 皂素 酒精 綜合 廢水 處理 工藝 | ||
1.皂素-酒精綜合廢水的處理工藝,其特征在于它包括如下步驟:
1)皂素-酒精綜合廢水先排至調(diào)節(jié)池,停留2~3d后,由調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)的污水泵打入第一 次pH調(diào)節(jié)沉淀池,加入生石灰粉,使皂素-酒精綜合廢水的pH值升至5.0~6.5,得到調(diào)節(jié) pH值后的綜合廢水;調(diào)節(jié)pH值后的綜合廢水在第一次pH調(diào)節(jié)沉淀池內(nèi)停留沉淀10~12小 時(shí),COD去除率為10~15%;所述皂素-酒精綜合廢水為黃姜皂素SMRH清潔生產(chǎn)工藝的最終廢 水;
2)經(jīng)過沉淀以后的綜合廢水由污水泵將綜合廢水經(jīng)過換熱器升溫至30℃,然后進(jìn)入水 解酸化池進(jìn)行水解酸化反應(yīng),停留時(shí)間為30小時(shí),COD去除率為22~24%;
3)水解酸化處理后的綜合廢水溢流至酸化沉淀槽澄清,上清液泵入曝氣內(nèi)電解反應(yīng)器發(fā) 生電解反應(yīng),停留時(shí)間為1.5小時(shí),COD去除率為10~30%;
4)曝氣內(nèi)電解反應(yīng)器的出水自流進(jìn)入第二次pH調(diào)節(jié)沉淀池,加入生石灰粉調(diào)節(jié)pH至 7.0~8.0,在第二次pH調(diào)節(jié)沉淀池內(nèi)停留沉淀10~12小時(shí),COD去除率為7~12%;
5)第二次pH調(diào)節(jié)沉淀池的上清液進(jìn)入集水井升溫至38℃后由進(jìn)料泵送入改進(jìn)型UASB 反應(yīng)器進(jìn)行厭氧處理,停留時(shí)間為70小時(shí),COD去除率為75%~85%,厭氧過程所產(chǎn)生的沼氣 經(jīng)水封槽后排放;
所述的改進(jìn)型UASB反應(yīng)器是在現(xiàn)有反應(yīng)器的基礎(chǔ)上,在污泥床和三相分離器之間增加了 填料區(qū);
6)經(jīng)厭氧處理后的出水自改進(jìn)型UASB反應(yīng)器的上部出水管自流進(jìn)入五級(jí)生物接觸氧化 反應(yīng)器進(jìn)行好氧處理,停留時(shí)間為55小時(shí),COD去除率為93.5%;
7)好氧處理后的出水自流入沉淀池沉淀后,污泥排至污泥池,上清液進(jìn)入深度處理單元, 經(jīng)深度處理單元處理后的出水回用或排放。
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于竹溪?jiǎng)?chuàng)藝皂素有限公司;中國地質(zhì)大學(xué)(武漢),未經(jīng)竹溪?jiǎng)?chuàng)藝皂素有限公司;中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請聯(lián)系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/200910273248.4/1.html,轉(zhuǎn)載請聲明來源鉆瓜專利網(wǎng)。





