[發(fā)明專利]一種管線鋼焊條用鋼的生產(chǎn)工藝有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 200910272805.0 | 申請日: | 2009-11-17 |
| 公開(公告)號: | CN101705327A | 公開(公告)日: | 2010-05-12 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 耿恒亮;吳維軒;王光進(jìn);陳鋼;王國平;賈萬軍;錢高偉;田勇;孟磊;鄭強(qiáng) | 申請(專利權(quán))人: | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 |
| 主分類號: | C21C5/28 | 分類號: | C21C5/28;C21C7/06;C21C7/076;C21C7/072 |
| 代理公司: | 湖北武漢永嘉專利代理有限公司 42102 | 代理人: | 鐘鋒 |
| 地址: | 430080 湖北*** | 國省代碼: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 管線 焊條 生產(chǎn)工藝 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及鋼的生產(chǎn)工藝,特別是管線鋼焊條用鋼的生產(chǎn)工藝。
背景技術(shù)
管線鋼焊條用鋼是用于焊接管線鋼的焊條用鋼,管線鋼焊條用鋼的傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝一般包括轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝、氬站精煉工藝、鋼包爐精煉工藝、連鑄工藝等。
管線鋼焊條用鋼,如管線鋼焊條用鋼H08GX,其成分要求嚴(yán)格:[C]≤0.09%、[Si]≤0.04%、[S]≤0.006%、[P]≤0.015%。
管線鋼焊條用鋼傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝一般存在如下問題:
1、因鋼包爐精煉工藝進(jìn)鋼包爐加熱,容易導(dǎo)致增[C]、回[Si],[C]、[Si]不易受控。
2、鋼水[S]較低、鋼中[Ti]、[0]不穩(wěn)定,鋼包爐精煉工藝(LF爐精煉)過程,加入合金增[Ti]、加入脫硫劑脫S會(huì)造成生產(chǎn)周期長,溫度低,需要電極加熱升溫,從而帶來二次氧化,造成鋼中[0]增高,容易導(dǎo)致鋼水在連鑄工藝中連鑄澆注中斷,[0]高容易產(chǎn)生鑄坯氣泡,影響鑄坯內(nèi)部質(zhì)量,從而影響焊條焊接性能。
由于上述原因,管線鋼焊條用鋼傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝的煉成率低,通常煉成率不到50%。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是:提供一種煉成率高的管線鋼焊條用鋼的生產(chǎn)工藝。
本發(fā)明解決上述技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:
一種管線鋼焊條用鋼的生產(chǎn)工藝,它依次包括轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝、氬站精煉工藝、連鑄工藝;轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝具體工藝參數(shù)包括:
(1)、入爐鐵水中,S的重量百分比含量≤0.003%;
(2)、轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制,具體為:出鋼溫度:1680~1690℃,出鋼鋼水中,C的重量百分比含量為0.04~0.06%;
(3)、轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)稠渣操作:轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)加入鎂球和石灰稠渣,使得出鋼過程中終渣變粘稠;
(4)、終脫氧工藝具體為:出鋼1/3時(shí),加入終脫氧劑和精煉渣,大氬攪拌;在出鋼4/5至出鋼完成之間,吹氬25~35秒。
所述精煉渣由石灰和螢石組成,石灰和螢石的重量配比為:2∶0.4~0.6;
上述方案中,所述終脫氧劑由低碳錳鐵和鈦鐵組成,低碳錳鐵和鈦鐵的重量配比為:2~3∶1。
上述方案中,終脫氧劑加入速度150kg/秒。
本發(fā)明與現(xiàn)有傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝相比,具有以下優(yōu)點(diǎn):
1、控制碳的含量上:由于鋼包爐精煉會(huì)增[C],通過工藝路線革新,取消了鋼包爐精煉,避免了電極增碳,因而不必要求出鋼[C]過低,這有利于轉(zhuǎn)爐維護(hù),而且[C]控制點(diǎn)轉(zhuǎn)移到轉(zhuǎn)爐出鋼[C]上,由于轉(zhuǎn)爐出鋼[C]控技術(shù)已較成熟,可以穩(wěn)定控制轉(zhuǎn)爐出鋼[C]在0.04%~0.06%范圍內(nèi),能滿足管線鋼焊條用鋼[C]要求。
2、控制硅的含量上:
①控制出鋼過程中精煉渣中的螢石用量。由于螢石含(SiO2)較多,在原有的精煉渣控制中,為了加快石灰熔化速度,螢石用量較多,帶入精煉渣中(SiO2)較多,通過生產(chǎn)實(shí)踐革新精煉渣配置方案和化渣方式:石灰∶螢石=2∶0.4~0.6。在不降低石灰熔化速度的前提下,減少螢石用量,可減少帶入精煉渣中(SiO2)量,從而降低回[Si];
②減少出鋼下渣量。由于轉(zhuǎn)爐終渣(SiO2)含量較高,如出鋼下渣,轉(zhuǎn)爐終渣中(SiO2)就會(huì)帶入精煉渣中,增加精煉渣(SiO2)含量。通過轉(zhuǎn)爐粘渣操作,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)加入鎂球和石灰稠渣,使得出鋼過程中終渣變粘稠,避免出鋼下渣,減少渣回硅量。
3、控制氧含量上:
①采用出鋼加終脫氧劑脫氧,提高了脫氧效率;
②氬站精煉工藝根據(jù)氬站定氧數(shù)據(jù)脫氧,直至鋼中氧命中目標(biāo)成份。
本發(fā)明生產(chǎn)工藝很好地控制了生產(chǎn)過程中的碳、硅、氧含量,從而提高了管線鋼焊條用鋼的煉成率。
具體實(shí)施方式
本發(fā)明管線鋼焊條用鋼的生產(chǎn)工藝實(shí)施例,它為管線鋼焊條用鋼H08GX的生產(chǎn)工藝,它依次包括轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝、氬站精煉工藝、連鑄工藝;氬站精煉工藝、連鑄工藝均采用傳統(tǒng)工藝。
轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝與傳統(tǒng)工藝基本相同,不同之處在于以下轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝具體工藝參數(shù):
(1)、鐵水預(yù)處理:脫S,鐵水重量:100~110噸,入爐鐵水中,S的重量百分比含量≤0.003%;鐵水成份控制范圍為:
(2)、將經(jīng)預(yù)處理的鐵水和廢鋼10~15噸送入轉(zhuǎn)爐,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制,具體為:出鋼溫度:1680~1690℃,出鋼鋼水中,C的重量百分比含量為0.04~0.06%;
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