[發明專利]一種控制鋼水罐粘渣的方法無效
| 申請號: | 200910187793.1 | 申請日: | 2009-09-30 |
| 公開(公告)號: | CN102031340A | 公開(公告)日: | 2011-04-27 |
| 發明(設計)人: | 費鵬;孫群;李偉東;林洋;劉偉;劉文東;于守巍;張穎 | 申請(專利權)人: | 鞍鋼股份有限公司 |
| 主分類號: | C21C7/076 | 分類號: | C21C7/076 |
| 代理公司: | 鞍山嘉訊科技專利事務所 21224 | 代理人: | 張群 |
| 地址: | 114000 *** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 控制 鋼水 罐粘渣 方法 | ||
技術領域
本發明涉及一種鋼水罐頂渣改質的方法,特別是涉及一種控制鋼水罐粘渣的方法。
背景技術
煉鋼廠轉爐要求鋼水罐的盛鋼量要穩定,生產過程中發現,由于鋼渣粘,鋼水罐壁粘渣嚴重,造成罐容偏小,嚴重影響了生產順行,使得轉爐剩鋼爐次增多,鋼水罐凈空控制不穩定,導致轉爐鋼鐵料消耗高,成分的命中率下降,鋼水熱回收現象時有發生。鋼水罐壁粘渣較多,在使用后期無法對襯磚的殘厚進行準確判斷,增加了對漏鋼事故進行有效預防的難度,被迫提前大修,對成本影響較大,因此必須對鋼水罐粘渣進行控制。
針對鋼水罐粘渣,原有的做法是出鋼過程加入螢石,降低大罐頂渣的粘度。但由于在高溫和爐渣作用下,螢石中CaF2與爐渣作用生成氣態氟化物,對設備和人身有腐蝕作用,嚴重的危害了工作人員的身體健康。
發明內容
本發明克服了現有技術中的問題,提供了一種對人體健康危害小的有效控制鋼水罐粘渣的方法。
為了解決上述問題,本發明采用以下技術方案:
一種控制鋼水罐粘渣的方法,該方法通過加入改質劑控制頂渣成分,使頂渣中CaO/Al2O3≥1.0,MgO含量在8~12%之間,SiO2≤8%;改質劑中各成分及重量百分含量為:CaO?50%~80%,CaF2、B2O3或Li2O?10~30%,MgO?6%~20%,其中,改質劑的加入量為每噸鋼2~7kg。
所述的加入改質劑的時間為出鋼過程中出鋼量1/4-1/3時加入,出鋼量至3/4時加完。
與現有技術相比,本發明的有益效果是:
本發明方法不但有效的減輕了鋼水罐的粘渣的想象,還顯著降低了螢石的用量,從而減輕了改質劑對設備和工作人員身體的危害,有著很好的社會效益。
具體實施方式
一種控制鋼水罐粘渣的方法,該方法通過加入改質劑控制頂渣成分,使頂渣中CaO/Al2O3≥1.0,MgO含量在8~12%之間,SiO2≤8%,改質劑中各成分及重量百分含量為:CaO?50%~80%,CaF2、B2O3或Li2O?10~30%,MgO?6%~20%,其中,改質劑的加入量為每噸鋼2~7kg。出鋼過程中出鋼量1/4-1/3時加入加入改質劑,出鋼量至3/4時加完。
頂渣改質劑中配加6%~20%的MgO,能夠降低頂渣的熔點,使得鋼水澆注過程中,頂渣熔點低于鋼水澆注溫度,頂渣為液態,避免頂渣粘附在鋼水罐罐襯表面。
改質劑中配加10~30%的CaF2、B2O3或Li2O,可以顯著降低頂渣的粘度,使得頂渣具有良好的流動性,對避免鋼水罐表面粘渣能夠起到更好的效果。
改質劑中配加50%~80%的CaO,能夠保證水罐頂渣成分中CaO處于過飽和狀態,防止渣中Al2O3比率過高而與罐襯結合造成鋼水罐襯磚粘渣。
實施例一
175噸轉爐生產鋁鎮靜鋼時,采用含有(CaO+MgO+CaF2)成分的改質劑,成分配比為CaO:65%,MgO:10%,CaF2:25%。
在出鋼氧含量為650ppm,出鋼過程采用鋁合金完全脫氧的情況下,出鋼過程加入3kg/噸鋼的改質劑,得到的頂渣成分為:
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