[發(fā)明專利]一種聚合釜清洗系統(tǒng)有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 200910154577.7 | 申請日: | 2009-11-13 |
| 公開(公告)號: | CN101704935A | 公開(公告)日: | 2010-05-12 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 邢伯龍;丁建松;田笑;曾健 | 申請(專利權(quán))人: | 杭州益邦氨綸有限公司 |
| 主分類號: | C08G18/10 | 分類號: | C08G18/10;B08B9/08;D01F6/70;D01D5/04 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 311222 浙江省杭州市蕭山*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 聚合 清洗 系統(tǒng) | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及氨綸的制造技術(shù)及設(shè)備,具體為一種用于聚氨酯干法紡絲聚合釜清洗的工藝和裝置。
背景技術(shù)
氨綸柔軟而富有彈性,穿著時既貼身又無約束感,具有良好的服用性能.深受消費者的歡迎。近年來,氨綸不僅用于紡織領(lǐng)域,也應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療、體育等領(lǐng)域,應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大、產(chǎn)量也不斷增加。氨綸的原料——聚氨酯都為嵌段共聚物,目前其合成過程一般分兩步完成。第一步為預(yù)聚合,即用聚醚或聚酯與芳香二異氰酸酯反應(yīng),生成分子兩端含有異氰酸酯基(一NCO)的預(yù)聚體。第二步采用擴鏈劑與預(yù)聚物繼續(xù)反應(yīng),生成相對分子質(zhì)量為20000~50000的線型聚氨酯嵌段共聚物,聚合物經(jīng)由管道輸送至紡絲。聚合裝置主要由熔化室、原料貯槽、輔料混合槽、第一反應(yīng)器(預(yù)聚)、第二反應(yīng)器(聚合)、原液混合槽、原液供給槽和泵組等組成。
反應(yīng)器使用一段時間,釜壁和攪拌器上聚合物殘留增加,會引起過濾器壓力迅速增大,紡絲并絲增多,一等品率降低,廢絲廢液增多,產(chǎn)量下降,甚至不能正常生產(chǎn)。因此,聚氨酯聚合到一定周期必須清洗反應(yīng)器。然而,通常采用的溶劑清洗法,需要加入溶劑、升溫、保?溫清洗和溶劑移除等過程,重復(fù)三次,以溶解和清除污染物。清洗一次反應(yīng)器不僅所需時間較長,影響氨綸產(chǎn)量,而且要產(chǎn)生大量的廢液和廢絲,直接影響企業(yè)經(jīng)濟效益。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是針對現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種不影響氨綸產(chǎn)量和質(zhì)量的聚合釜清洗的工藝和裝置。本發(fā)明的特征在于在整個聚合裝置中增加了溶劑預(yù)熱釜,將預(yù)熱到清洗設(shè)定溫度,節(jié)省溶劑在反應(yīng)器中的加熱時間;其次,重新組合清洗程序,采用第一反應(yīng)器(預(yù)聚)與第二反應(yīng)器(聚合)錯時單獨清洗方式,減少清洗所用時間;另外,在第二反應(yīng)器的聚合過程中,通過降低冷媒溫度,縮短第二反應(yīng)器中的冷卻聚合時間,提高聚合效率;同時,通過增加第二反應(yīng)器的輸送泵變頻電機轉(zhuǎn)速,增大第二反應(yīng)器中聚合物流量以及壓力,減低第二反應(yīng)器中聚合物移送時間,將清洗所影響的聚合物原液供量補齊,并保證存放時間控制標(biāo)準(zhǔn),保證紡絲原液的品質(zhì)。
本發(fā)明所述溶劑預(yù)熱釜,是不銹鋼立式,帶加熱夾套反應(yīng)釜,要求全容積為0.5~5M3,溶劑從精制直接用管線輸送過來。溶劑預(yù)熱裝置通過管線分別與第一反應(yīng)器和與第二反應(yīng)器相連。
本發(fā)明所述溶劑為:二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基乙酰胺(DMAC)、二甲基亞砜(DMSO)。
本發(fā)明所述溶劑預(yù)熱溫度為:100~130℃。
本發(fā)明所述的清洗程序為:先加入預(yù)熱的溶劑進(jìn)行第一反應(yīng)器的清洗,在保溫清洗一段時間后,再向第二反應(yīng)器中加入預(yù)熱的溶劑,?開始第二反應(yīng)器清洗程序。
本發(fā)明所述的向第二反應(yīng)器中加入預(yù)熱的溶劑時間是在第一反應(yīng)器保溫清洗50~180min后。
本發(fā)明所述冷媒溫度降低至8~50℃。
本發(fā)明所述第二反應(yīng)器的輸送泵變頻電機轉(zhuǎn)速為40~70n/min,聚合物流量為70~90L/min。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明實現(xiàn)了清洗反應(yīng)器而紡絲不停車、不提位,產(chǎn)量不降低,產(chǎn)品品質(zhì)不降低,大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。
附圖說明
圖1為本發(fā)明聚合釜清洗的工藝流程示意圖。
圖2為本發(fā)明聚合釜清洗時序示意圖。
具體實施方式
下面結(jié)合實施例及其附圖進(jìn)一步敘述本發(fā)明。具體實施例只是為了進(jìn)一步說明本發(fā)明,不構(gòu)成對本發(fā)明權(quán)利要求的限制。
實施例1:
在整個聚合裝置中增加一個溶劑US預(yù)熱釜,該裝置為不銹鋼立式反應(yīng)釜,帶加熱夾套裝置,要求全容積為1.2M3,US從精制直接用管線輸送過來,US預(yù)熱裝置通過管線分別于兩個反應(yīng)器相連(見附圖1)。清洗前,用溶劑預(yù)熱釜將US預(yù)熱到清洗溫度120℃。在清洗過程中,先向第一反應(yīng)器中加入預(yù)熱的溶劑,在保溫清洗120min后,再向第二反應(yīng)器中加入預(yù)熱的溶劑,開始清洗程序。另外,在第?二反應(yīng)器聚合時,將冷媒溫度降低至30℃;同時,提高第二反應(yīng)器輸送泵變頻電機轉(zhuǎn)速至50轉(zhuǎn)/分,使聚合物原液流量增大至70L/min。
實施例2:
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于杭州益邦氨綸有限公司,未經(jīng)杭州益邦氨綸有限公司許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請聯(lián)系【客服】
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