[發(fā)明專利]一種可調(diào)節(jié)料漿濃度的高塔高氮復(fù)合肥生產(chǎn)工藝無(wú)效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 200910065823.1 | 申請(qǐng)日: | 2009-08-18 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN101993278A | 公開(kāi)(公告)日: | 2011-03-30 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 仵樹(shù)仁;李霄峰;葉新友;李現(xiàn)才;田漢民;王峰;郝天才 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 河南財(cái)鑫實(shí)業(yè)化工有限責(zé)任公司 |
| 主分類號(hào): | C05G1/00 | 分類號(hào): | C05G1/00;C05C9/00;C05D1/02;C05B7/00;C05C3/00 |
| 代理公司: | 鄭州中原專利事務(wù)所有限公司 41109 | 代理人: | 趙磊 |
| 地址: | 477150 河*** | 國(guó)省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 調(diào)節(jié) 濃度 高塔高氮 復(fù)合 生產(chǎn)工藝 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種可調(diào)節(jié)料漿濃度的高塔高氮復(fù)合肥生產(chǎn)工藝。
背景技術(shù)
目前普遍采用高塔造粒生產(chǎn)復(fù)合肥,其中料漿濃度越稀,噴頭甩出的液滴越小,產(chǎn)品顆粒也就越小。大量的操作實(shí)踐表明,尿液在料漿中的比例越大,高塔熔體料漿的濃度越稀,經(jīng)噴頭造出的顆粒越小,造成小顆粒返料多、成品容易板結(jié);有些廠家為了增大顆粒,降低噴頭轉(zhuǎn)速,但造成扁顆粒太多,外觀圓整度差。高氮高塔產(chǎn)品造粒顆粒偏小、外觀圓整度差、容易板結(jié)的問(wèn)題。高塔生產(chǎn)高氮配方時(shí),由于尿液比例大,熔體料漿稀,噴頭造出的顆粒小顆粒比例大,小顆粒返料多;由于產(chǎn)品顆粒小,產(chǎn)品易板結(jié),影響銷售;為增大顆粒,采取降低噴頭轉(zhuǎn)速的方法,由于生產(chǎn)配料中粘性物料相對(duì)較少、物料不易粘結(jié),所以造粒成球率低,顆粒外觀不圓整。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種能夠生產(chǎn)大粒度、不易板結(jié)、外觀質(zhì)量好的高氮產(chǎn)品,同時(shí)還可以降低生產(chǎn)成本的高塔熔體造粒復(fù)合肥生產(chǎn)工藝。
為了達(dá)到上述目的采用以下技術(shù)方案:
一種可調(diào)節(jié)料漿濃度的高塔高氮復(fù)合肥生產(chǎn)工藝,包括以下步驟:
a.尿素經(jīng)計(jì)量,熔融制成尿素或者直接使用尿液,送至高塔上的混合槽內(nèi);
b.氯化鉀、磷銨、填充料經(jīng)計(jì)量,處理后送入混合槽內(nèi);
c.粉體物料與尿液在混合槽充分?jǐn)嚢杌旌希恐亓α魅氩顒?dòng)造粒噴頭;
d.靠噴頭高速旋轉(zhuǎn)的離心力把混合料漿甩出無(wú)數(shù)的小液滴,小液滴在造粒塔內(nèi)下落過(guò)程中與塔內(nèi)上升的空氣逆流接觸換熱,小液滴隨溫度的下降逐步由液體凝固成固體顆粒;
e.固體顆粒經(jīng)冷卻、篩分、防結(jié)塊處理、包裝即為成品;
在步驟a中,加入一部分氯化銨或者硫酸銨代替一部分尿素,所述加入氯化銨或者硫酸銨與尿素的重量份比為,氯化銨∶尿素=(10-20)∶50或硫酸銨∶尿素=(10-20)∶50。
所述加入氯化銨或者硫酸銨與尿素的重量份比為,氯化銨∶尿素=15∶50或硫酸銨∶尿素=15∶50。
噴頭的轉(zhuǎn)速為25-30Hz。
本發(fā)明采取在配料中使用氯化銨(或硫酸銨)代替部分尿素,只需增加一臺(tái)氯化銨提升機(jī)、篩分、計(jì)量設(shè)備,生產(chǎn)工藝容易實(shí)現(xiàn),解決了高塔熔體造粒在生產(chǎn)高氮產(chǎn)品時(shí)顆粒小、易板結(jié)、外觀質(zhì)量差等系列問(wèn)題,同時(shí)解決了產(chǎn)品易板結(jié)、生產(chǎn)原料成本降低,提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
生產(chǎn)高氮產(chǎn)品時(shí),尿素比例大,熔體料漿尿液比例大,料漿濃度稀,使用氯化銨(硫酸銨)代替部分尿素后,可減少尿液在料漿中的比例,調(diào)節(jié)料漿的濃度,防止因料漿濃度稀造成成品顆粒整體偏小,小顆粒返料多。
高塔熔體造粒是靠噴頭高速旋轉(zhuǎn)的離心力把混合料漿甩出無(wú)數(shù)的小液滴,料漿濃度稀,液滴越小,產(chǎn)品顆粒也就越小;生產(chǎn)高氮產(chǎn)品時(shí),通過(guò)采取用氯化銨(或硫酸銨)代替部分尿素后,調(diào)節(jié)料漿的濃度,實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)成品顆粒大小的目的。
高氮配方中尿液比例大,熔體料漿濃度稀,經(jīng)造粒噴頭出來(lái)的顆粒整體偏小,小顆粒返料多,為了增大顆粒、減少小顆粒返料,采取降低噴頭轉(zhuǎn)速的措施,造成產(chǎn)品中扁顆粒多,顆粒外觀不均勻、不圓整,而通過(guò)在配料中采用氯化銨(或硫酸銨)代替部分尿素,來(lái)調(diào)節(jié)料漿濃度,增大噴頭造出的顆粒,不采取降低噴頭轉(zhuǎn)速的措施,使顆粒力度整體增大,沒(méi)有扁形顆粒,實(shí)現(xiàn)改善產(chǎn)品外觀質(zhì)量的目的。
高氮配方中尿液比例大,熔體料漿濃度稀,經(jīng)造粒噴頭出來(lái)的顆粒整體偏小,而顆粒偏小是造成產(chǎn)品板結(jié)的主要原因,采取在配料中使用氯化銨(或硫酸銨)代替部分尿素,使成品顆粒增大,實(shí)現(xiàn)減輕產(chǎn)品板結(jié)的目的。
采取在配料中使用氯化銨(或硫酸銨)代替部分尿素,不但氯化銨(或硫酸銨)中一個(gè)氮的價(jià)格低于尿素中一個(gè)氮的價(jià)格,且使用氯化銨(或硫酸銨)后減少了填充料的消耗,降低生產(chǎn)成本。
本發(fā)明在生產(chǎn)配料過(guò)程中,對(duì)于含氮量高的配方,采取使用氯化銨或硫酸銨代替部分尿素的配料及生產(chǎn)工藝,把尿液比例控制在45%--50%,相對(duì)尿液比例超過(guò)55%時(shí),產(chǎn)品顆粒度平均增大1mm,顆粒均勻、圓整,產(chǎn)品不易板結(jié),并可以降低生產(chǎn)成本。氯化銨或硫酸銨中一個(gè)氮的價(jià)格低于尿素中一個(gè)氮的價(jià)格,且使用氯化銨或硫酸銨后減少了填充料的消耗,以生產(chǎn)30-5-5配方高塔產(chǎn)品為例,尿素價(jià)格2000元/噸、氯化銨價(jià)格800元/噸、白云石粉價(jià)格150元/噸,在配料中使用12%氯化銨計(jì)算,噸肥原料成本可降低40元以上。
具體實(shí)施方式
實(shí)施例1
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