[實用新型]一種降低分離沉降槽進料固含的裝置有效
| 申請號: | 200820096464.7 | 申請日: | 2008-07-02 |
| 公開(公告)號: | CN201216892Y | 公開(公告)日: | 2009-04-08 |
| 發明(設計)人: | 龔智遠;王奎;羅天倫;鄧剛;王文志;劉德寬;劉昌洌;彭玉成;王書平;張文鋒;張順飛 | 申請(專利權)人: | 中國鋁業股份有限公司 |
| 主分類號: | B01D21/24 | 分類號: | B01D21/24 |
| 代理公司: | 貴陽中新專利商標事務所 | 代理人: | 吳無懼 |
| 地址: | 10081*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 降低 分離 沉降 進料 裝置 | ||
技術領域:
本實用新型屬于氧化鋁生產赤泥沉降技術領域。
背景技術:
在氧化鋁生產過程中,經高壓溶出后得到的溶出礦漿,進行礦漿稀釋后送分離沉降槽進行沉降分離。分離底流(即赤泥)經洗滌后外排,分離溢流(即鋁酸鈉溶液)經葉濾后送分解工序。在生產中,溶出礦漿經稀釋后仍需保持一定的濃度,以保證設備的產能。現行生產中,稀釋礦漿中氧化鋁濃度要達到160~170g/l。
隨著鋁土礦品位的逐年下降,雜質含量不斷升高。為了保證溶出礦漿在稀釋后仍能保持一定的濃度,稀釋礦漿(即分離沉降槽的進料)的固含隨著雜質含量的不斷升高也在升高。由于分離沉降槽的進料固含過高,導致部份赤泥進入分離溢流(生產上稱為跑渾),使鋁酸鈉溶液受到污染,影響氫氧化鋁和氧化鋁產品的質量。因此,現有的分離沉降槽(運行的臨界進料固含為60g/l)進料裝置已不能適應處理現在固含較高的稀釋礦漿,尋求一種既能保持稀釋礦漿濃度,又能降低分離沉降槽進料固含的裝置已是迫在眉睫。
實用新型內容:
本實用新型的要解決的技術問題是:
提供一種降低分離沉降槽進料固含的裝置,以解決現有技術中為了保持稀釋礦漿濃度而造成沉降槽跑渾,影響產品質量的技術問題。
本實用新型采取以下技術方案:
在分離沉降槽2溢流出口管3上連接循環支管道6,該循環支管道與分離沉降槽的進料管1相連接。
在所述循環支管道6上安裝閥門5。
在所述溢流出口管3上連接有泵4。
所述沉降槽的進料固含為70~80g/l。
當分離沉降槽溢流送通過泵4送入葉濾機時,部份溢流通過循環支管道6進入分離沉降槽的進料管1,與分離沉降槽的進料混合,從而使分離沉降槽進料固含得到降低。
在循環支管道6上安裝閥門5,以便靈活控制循環溢流流量的大小。
所述沉降槽的進料固含為70~80g/l。
本實用新型與現有技術相比,具有如下優點:
1、現有技術中,分離沉降槽的運行的臨界進料固含為60g/l,固含超過60g/l,溢流變渾濁,產品質量受影響;而采用本技術后,分離沉降槽的運行的臨界進料固含提高到70~80g/l,溢流仍然純凈不渾濁,產品質量不受影響。因此,可使稀釋礦漿保證較高的濃度,以提高設備的單位產能。
2、在循環支管道上安裝閥門,靈活控制循環溢流流量的大小。當礦石品位提高時,可調節閥門,減小循環溢流流量。
附圖說明:
附圖1為本實用新型的工藝流程簡圖。
具體實施方式
本實用新型的實施例:
在分離沉降槽2溢流出口管3上連接循環支管道6,該循環支管道與分離沉降槽的進料管1相連接。在循環支管道6上安裝閥門5。在溢流出口管3上連接有泵4。
當分離沉降槽溢流送通過泵4送入葉濾機時,部份溢流通過循環支管道6進入分離沉降槽的進料管1,與分離沉降槽的進料混合,從而使分離沉降槽進料固含得到降低。
在循環支管道6上安裝閥門5,以便靈活控制循環溢流流量的大小,使沉降槽的進料固含為70~80g/l。
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