[實用新型]一種用于氫氧化鋁分離洗滌的濾液槽無效
| 申請號: | 200820070207.6 | 申請日: | 2008-04-25 |
| 公開(公告)號: | CN201179366Y | 公開(公告)日: | 2009-01-14 |
| 發明(設計)人: | 胡福成;王凱軍;鄭天保;武廣玉 | 申請(專利權)人: | 河南未來鋁業(集團)有限公司 |
| 主分類號: | B01D21/02 | 分類號: | B01D21/02 |
| 代理公司: | 鄭州聯科專利事務所(普通合伙) | 代理人: | 劉建芳 |
| 地址: | 454171河*** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 用于 氫氧化鋁 分離 洗滌 濾液 | ||
技術領域
本實用新型涉及氫氧化鋁生產領域,特別涉及一種用于氫氧化鋁分離洗滌的濾液槽。
背景技術
在傳統的氫氧化鋁(氧化鋁)生產過程中,用于氫氧化鋁分離洗滌使用的濾液(母液)槽的結構如圖1所示,它包括一槽體1,槽體1的上部分為柱形,下部分為錐形,槽體1錐形底部設有放料口2,槽體1內設有縱向隔板3,縱向隔板3的一側設有從槽體1頂部通往底部的真空濾液管5,出液口4設置在槽體1下面的錐形部分,槽體內錐形部分上部設有橫向隔板6,真空濾液管5下端管口在橫向隔板6上部,這樣的濾液槽有很多弊病:第一、濾液槽的出液口在槽下面的錐部,沉淀下來的氫氧化鋁細粒還沒有與母液分離就又被泵抽走,帶入后續的母液槽、蒸發原液槽和母液蒸發系統,從而增加后續生產流程的負擔,甚至造成母液蒸發工序蒸發器的頻繁堵管、結垢,影響生產,并且氫氧化鋁細粒在蒸發過程中又被溶解,帶進大循環,降低了系統的循環效率;第二、氫氧化鋁細粒沉淀被帶出濾液槽容易造成泵和管道的堵塞,影響生產;第三、從下部出液容易造成槽內液面過低,很容易造成漏真空,影響產品質量和設備產能;第四、沉淀的氫氧化鋁顆粒容易在中間橫隔板處造成堵塞;第五、真空濾液管插入槽內的管較短,管口位置過高,也容易因為槽內液面過低,封不住真空,造成漏真空,影響產品質量和平盤、立盤設備產能。
實用新型內容
本實用新型為了解決現有技術中的不足之處,提供了一種用于氫氧化鋁分離洗滌的濾液槽,它可使氫氧化鋁分離洗滌更加徹底、生產效率和產品質量更高。
為解決上述技術問題,本實用新型的一種用于氫氧化鋁分離洗滌的濾液槽,包括一槽體,槽體上部分為柱形,下部分為錐形,槽體錐形底部設有放料口,在槽體內設有縱向隔板,縱向隔板的一側設有從槽體頂部通往底部的真空濾液管,柱形部分的槽體側面開設有出液口。
所述真空濾液管的下端口水平高度低于出液口的水平高度。
采用上述結構,出液口的上移使濾液(母液)中的氫氧化鋁顆粒有了充分的沉淀時間,只要及時出料,就可避免泵和管道的堵塞及對后續工序的影響,并且沉淀的氫氧化鋁細顆粒直接進入污水系統,被帶入種分槽加種子,并且該種子屬于活性比較好的優質種子,可以提高種分分解率,由過去的降低循環效率轉化為目前的提高分解效率;取消中間橫隔板,此處的堵塞問題自然也不存在了;由于出液口上移,而真空濾液管延長,管口下移到出液口下方,不會再發生因液位低而漏真空,避免了影響產品質量和平盤、立盤設備產能等問題。本實用新型對原有的設備進行一定的改進,可有效的避免老設備的缺點,在生產過程中使氫氧化鋁分離洗滌更加徹底、生產效率和產品質量更高,帶來了良好的經濟效益。
附圖說明
圖1是現有技術的結構示意圖;
圖2是本實用新型的結構示意圖。
具體實施方式
如圖2所示,本實用新型的一種用于氫氧化鋁分離洗滌的濾液槽,包括一槽體1,槽體1的上部分為柱形,下部分為錐形,槽體1錐形底部設有放料口2,槽體1內設有縱向隔板3,縱向隔板3的一側設有從槽體1頂部通往錐形部分的真空濾液管5,柱形部分的槽體1側面開設有出液口4,真空濾液管5的下端口水平高度低于出液口4的水平高度。
工作時,含有氫氧化鋁的液體經真空濾液管5輸送到槽體1內,氫氧化鋁沉淀到錐形底部,定時開啟放料口2將氫氧化鋁排出,液體經出液口4進入后續的濾液槽、蒸發原液槽和母液蒸發系統,本實用新型經過這樣一系列改進,提高了生產效率和產品質量。
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