[實用新型]催化裂化裝置雙動滑閥無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 200820021339.X | 申請日: | 2008-04-24 |
| 公開(公告)號: | CN201198903Y | 公開(公告)日: | 2009-02-25 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 周敬彬;張傳海;郭兵 | 申請(專利權(quán))人: | 山東金誠石化集團有限公司 |
| 主分類號: | F16K3/316 | 分類號: | F16K3/316;F16K3/02;C10G11/00 |
| 代理公司: | 青島發(fā)思特專利商標(biāo)代理有限公司 | 代理人: | 鞏同海 |
| 地址: | 256405*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 催化裂化 裝置 滑閥 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型屬于閥門領(lǐng)域,具體涉及一種應(yīng)用在煉油催化裂化裝置上,用來控制和調(diào)節(jié)催化劑再生器煙氣流量和壓力,使之與裂化反應(yīng)器保持一定壓差的催化裂化裝置雙動滑閥。
背景技術(shù)
催化裂化裝置雙動滑閥有兩個閥板,可以同時進行雙向開啟與關(guān)閉,催化裂化裝置雙動滑閥依靠兩個閥板在導(dǎo)軌內(nèi)的相對滑動來控制閥口的大小,進而控制進入閥口煙氣的量。雙動滑閥安裝在催化裂化再生器頂部煙氣出口管線上,以控制再生器的壓力,使之與反應(yīng)器壓力基本平衡。操作溫度700~780℃,控制靈敏度達1/400,準(zhǔn)確度1/100。由于導(dǎo)軌使用溫度高且存在高溫硫腐蝕和催化劑磨損現(xiàn)象,軌道材質(zhì)選用耐高溫、耐磨材質(zhì)。
催化裂化裝置雙動滑閥是催化裂化裝置的關(guān)鍵設(shè)備,對催化裂解裝置兩器的壓力平衡及主風(fēng)機的安全運行起著“牽一發(fā)動全身”的作用。以前,該雙動滑閥導(dǎo)軌上堆積大量催化劑,閥板動作時,由于催化劑的作用,使閥板與導(dǎo)軌接觸面磨擦力增大,使雙動滑閥動作遲滯,并使閥板有效行程逐漸減少和經(jīng)常出現(xiàn)閥板卡住不動作的情況,給催化裂化裝置的安全生產(chǎn)帶來了很大的事故隱患,嚴(yán)重威脅著催化裂化裝置的安穩(wěn)運行。
中國專利局1988年9月28日公開了專利申請?zhí)朇N87213199,名稱為催化裂化微調(diào)雙動滑閥的專利申請技術(shù),此專利申請技術(shù)是介紹提高雙動滑閥運行周期的一項改造。此改造是在雙動滑閥的閥板上增設(shè)一套微調(diào)機構(gòu),包括微調(diào)導(dǎo)軌、微調(diào)閥板及其與閥桿連接的部件。在風(fēng)動馬達帶動下,閥板和微調(diào)機構(gòu)交替運行,使雙動滑閥的靈敏度提高了4倍,將原閥板磨損率減少80%以上,大大延長了雙動滑閥的運行周期。此專利是在原有滑閥板上增設(shè)微調(diào)機構(gòu),沒有涉及對原有雙動滑閥部件進行的技術(shù)改造。
發(fā)明內(nèi)容
本實用新型的目的提供一種針對導(dǎo)軌進行重新設(shè)計改造,克服滑閥卡住和有效行程減小問題,徹底解決導(dǎo)軌中間堆積催化劑的問題,延長運行周期的催化裂化裝置雙動滑閥。
為實現(xiàn)上述目的,本實用新型是通過以下技術(shù)方案實現(xiàn)的:
即一種催化裂化裝置雙動滑閥,包括兩條平行的導(dǎo)軌,兩導(dǎo)軌上面設(shè)有兩塊對稱的閥板,兩塊閥板上分別設(shè)有閥桿,其特征在于所述兩條導(dǎo)軌均在中心線處斷開,成為四條小導(dǎo)軌,每兩條小導(dǎo)軌之間設(shè)有空隙。
所述空隙為15-20mm。上述空隙的范圍僅限于催化裂化裝置小于或等于TA500型時。當(dāng)催化裂化裝置雙動滑閥大于TA500型時不適用。
本實用新型具有結(jié)構(gòu)簡單,導(dǎo)軌上不會堆積催化劑,閥板動作靈敏、到位的優(yōu)點。本實用新型在原有整條導(dǎo)軌的基礎(chǔ)上對導(dǎo)軌進行切割。切割安裝后,將在閥座圈中心處有15-20mm的空隙,閥板閉合時,正好與切割面相齊。這樣在閥板動作過程中將導(dǎo)軌內(nèi)的催化劑推到這一空隙處,并借助煙氣的壓力將其帶走,從而徹底解決了導(dǎo)軌中間堆積催化劑的問題,閥板動作靈敏、到位。同時此發(fā)明還可借助煙氣的回旋對導(dǎo)軌進行自沖洗。本實用新型經(jīng)過多次檢修過程中停車檢查,導(dǎo)軌上已經(jīng)不存在催化劑堆積的問題,并且在使用過程中,本實用新型不再出現(xiàn)因催化劑堆積而造成閥板卡住或行程減少的現(xiàn)象。
附圖說明
圖1為現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。
如圖中所示:1導(dǎo)軌;1-1小導(dǎo)軌;1-2小導(dǎo)軌;2導(dǎo)軌;2-1小導(dǎo)軌;2-2小導(dǎo)軌;3閥板;4閥板;5閥桿;6閥桿。
具體實施方式
下面以申請人金誠石化集團公司14萬噸/年催化裂化裝置雙動滑閥(型號為TA500)為例做詳細說明。
如圖1所示,現(xiàn)有技術(shù)的催化裂化裝置雙動滑閥包括兩條平行的導(dǎo)軌1、導(dǎo)軌2,導(dǎo)軌1和導(dǎo)軌2上面設(shè)有對稱的閥板3、閥板4,閥板3、閥板4沿導(dǎo)軌1、導(dǎo)軌2來回滑動,閥板3、閥板4可以同時進行雙向開啟與關(guān)閉,閥板3、閥板4上分別設(shè)有閥桿5、閥桿6,靠氣動執(zhí)行機構(gòu)來帶動閥板3、閥板4沿導(dǎo)軌1、導(dǎo)軌2滑動,導(dǎo)軌1、導(dǎo)軌2分別用螺栓固定在閥座上。
如圖2所示,技術(shù)人員對導(dǎo)軌1、導(dǎo)軌2進行切割處理,將導(dǎo)軌1、導(dǎo)軌2切割為小導(dǎo)軌1-1、小導(dǎo)軌1-2和小導(dǎo)軌2-1、小導(dǎo)軌2-2,上述4條小導(dǎo)軌均用螺栓固定在閥體上,切割安裝后,將在閥座圈中心處有一15-20mm的空隙,閥板閉合時,正好與切割面相齊。
本實用新型不局限于以上實施例,如對其他型號(小于TA500型)的催化裂化裝置雙動滑閥,空隙不僅僅局限在15-20mm。
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