[實用新型]一種硅粉餅的壓制裝置無效
| 申請號: | 200720110133.X | 申請日: | 2007-06-13 |
| 公開(公告)號: | CN201056060Y | 公開(公告)日: | 2008-05-07 |
| 發明(設計)人: | 吳云才;陸榮 | 申請(專利權)人: | 浙江昱輝陽光能源有限公司 |
| 主分類號: | B30B11/02 | 分類號: | B30B11/02 |
| 代理公司: | 浙江杭州金通專利事務所有限公司 | 代理人: | 徐關壽 |
| 地址: | 314117浙江省*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 粉餅 壓制 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種硅粉餅的壓制裝置。
背景技術
硅粉是采用特殊工藝制成的高純度、低成本的太陽能級硅,其特點是顆粒小,大約1微米左右。因此,硅粉投入單晶爐拉晶時,會碰到許多問題。首先,硅粉顆粒小而易飛揚,在裝料時,硅粉會飄散到周圍空間,對人體矽肺造成損害。其次,硅粉裝料后,在單晶爐抽真空時,部分硅粉會被真空泵抽走而損耗,并導致爐底、抽空管道內沉積大量硅粉,不僅損失大量硅粉,而且在拉晶過程中無法正常排氣,在單晶爐壁形成大量氧化物,影響所拉單晶的質量。再次,硅粉本身密度低,裝滿石英坩堝時只有35kg左右,裝料量少,這樣,拉等量單晶所需的石英坩堝的數量增加,從而增加了生產成本。因此,有必要設計一種裝置來處理硅粉,然后將處理后的硅料投入單晶爐拉晶,以克服上述存在的缺點。
發明內容
本實用新型公開了一種硅粉餅的壓制裝置,解決了目前硅粉拉晶過程中,存在易飛揚而對人體造成損害、損失硅粉及影響拉晶效果的技術問題;同時也解決了硅粉拉晶時裝料量少而增加石英坩堝數量,從而增加生產成本的問題。
本實用新型所采用的技術方案:一種硅粉餅的壓制裝置,包括立柱和缸體,立柱支撐缸體,缸體上下伸入壓塊、頂塊,壓塊、頂塊與缸體內壁密封配合,三者圍成硅料壓制區;壓塊受外力驅動,將硅粉加壓成餅狀;頂塊受外力驅動,將硅粉餅頂出壓制區。
所述的壓制裝置,缸體由銅鑄造而成,內壁呈圓柱形,外壁固定不銹鋼保護套;壓塊、頂塊呈圓形。
所述的壓制裝置,壓塊、頂塊由模具鋼制成,壓塊由上活塞液壓驅動,頂塊由下活塞液壓驅動。
經本實用新型的壓制裝置處理后,硅粉被壓制成餅狀,硅餅不存在易飛揚的問題,在硅餅投入石英坩堝的拉晶過程中,不會對人體造成損害,也不會被真空泵抽走而損失硅料,更不影響拉晶效果;又,硅餅體積小而密度大,增加了石英坩堝的裝料量,與原有技術相比,拉等量的單晶所需的石英坩堝的用量減少,大幅降低生產成本。
附圖說明
圖1為本實用新型的結構示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖對本實用新型作詳細說明。
如圖1所示,不銹鋼保護套4由四根立柱6支撐,不銹鋼保護套4內襯缸體3,缸體3由生銅鑄造而成,內、外壁都呈圓柱形。壓塊1、頂塊5由模具鋼制成,呈圓形,兩者的外徑與缸體3的內徑相適配,壓塊1、頂塊5與缸體3內壁間密封配合,三者圍成硅粉壓制區2。壓塊1由上活塞液壓驅動而作升降運動,頂塊5由下活塞液壓驅動而作升降運動,立柱6與上、下活塞的外固定塊固定相連。
缸體采用生銅鑄造而成,避免與壓塊、頂塊咬死而出現故障。不銹鋼保護套內襯缸體,便于更換缸體,又可降低維護成本。由上活塞液壓驅動的壓塊呈倒T型,減少與缸體的接觸,防止有雜物進入時卡死;由下活塞液壓驅動的頂塊呈T型,且頂塊設計成易拆卸結構,方便清理雜物。
稱取適量硅粉,采用雙層塑料袋包裝以防止硅粉向外飄散,后放入生銅缸的硅粉壓制區,上活塞液壓驅動壓塊向下運動并壓制硅粉,在重壓作用下,使硅粉壓制成餅狀,體積被壓縮到原來的70%,從而加大了密度,也徹底克服了硅粉易飛揚、飄散的缺點,壓制而成的硅餅在頂塊作用下向上頂出生銅缸。
硅粉經本壓制裝置處理后,徹底解決了易飛揚、被真空泵抽走所帶來的諸多問題,硅餅投入石英坩堝的拉晶過程中,不會對人體造成損害,也不會被真空泵抽走而損失硅料,更不影響拉晶效果。此外,原來拉晶時,硅粉只能部分使用(原來的石英坩堝底部裝20kg硅粉,中間用硅片支撐,上面用硅片覆蓋,硅片用量在15kg,總共35kg)過渡到完全使用。另外,硅粉經壓制處理后,體積縮小,增加了石英坩堝的投料量,從原來裝料35kg增加到50kg,且由于不存在飛揚的問題,使壓制成的硅餅可應用于二次加料器,可加料到80~120kg,進一步增加效益。
使用本壓制裝置后的經濟效益估算:原來一爐單晶裝35kg硅料,拉一根單晶需42小時(含降溫冷卻、拆裝爐8小時),一個月拉24×30÷42=17爐,投料17×35=595kg,生產單晶約595×70%=416kg。使用本壓制裝置后,一爐單晶裝50kg硅料,拉一根單晶需48小時(含降溫冷卻、拆裝爐8小時),一個月拉24×30÷48=15爐,投料15×50=750kg,生產單晶約750×70%=525kg。每月增產109kg,產值增加了109×2500=272500元;又,石英坩堝少用2個,節約成本2×2000=4000元,冷卻降溫(不但耗時,也耗電和氬氣)、裝拆爐等工序減少2次,極大地增加了經濟效益,提高了生產效率。以48臺單晶爐80%的開臺率計算,每年可多增產量48×80%×12×109=50227.2kg,約50噸單晶,多增產值為50227.2×2500=125568000元,約1.2億元;節約石英坩堝成本48×80%×12×4000=1843200元,約184萬元,經濟效益十分可觀。
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