[實用新型]濕法除塵濕旋脫水器無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 200720085160.6 | 申請日: | 2007-06-08 |
| 公開(公告)號: | CN201055745Y | 公開(公告)日: | 2008-05-07 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 余新河;羅輝;童健民;俞波;李凱;夏鑫赟;楊家龍;朱俊;胡普學(xué);陳隆;王宏運;謝伶安 | 申請(專利權(quán))人: | 武漢鋼鐵(集團)公司 |
| 主分類號: | B01D50/00 | 分類號: | B01D50/00 |
| 代理公司: | 北京市德權(quán)律師事務(wù)所 | 代理人: | 王建國 |
| 地址: | 430083湖*** | 國省代碼: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 濕法 除塵 脫水器 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型涉及濕法除塵濕旋脫水器。
背景技術(shù)
濕旋脫水器是在轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)時,將經(jīng)過一文、二文除塵、降溫的含水含塵煙氣進行脫水除塵的裝置。現(xiàn)有國內(nèi)冶金行業(yè)濕旋脫水器的內(nèi)部煙氣經(jīng)旋轉(zhuǎn)弧形導(dǎo)板上方直通煙氣管道,經(jīng)一文、二文噴淋后的濕煙氣直接短路進入煤氣風(fēng)機前端煙氣管道,造成煙氣排放的粉塵濃度>125mg/Nm3,煙氣中的水份、粉塵濃度高,造成煤氣風(fēng)機轉(zhuǎn)子積灰嚴(yán)重,振動大;進而導(dǎo)致煤氣風(fēng)機非計劃清灰檢修次數(shù)居高,轉(zhuǎn)爐的連續(xù)生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響。
實用新型內(nèi)容
本實用新型所要解決的技術(shù)問題是提供一種濕法除塵濕旋脫水器,使含水含塵的煙氣進入旋轉(zhuǎn)弧形導(dǎo)板強制高速旋轉(zhuǎn),提高脫水效率和除塵效率,使煙氣中的濕度及粉塵含量得到顯著降低,達(dá)到脫水除塵的目的。
為解決上述技術(shù)問題,本實用新型采用下述技術(shù)方案:所述濕法除塵濕旋脫水器內(nèi)部設(shè)有中部圓筒2和若干個旋轉(zhuǎn)弧形導(dǎo)板1,所述若干個旋轉(zhuǎn)弧形導(dǎo)板1由內(nèi)向外依次設(shè)置且高度遞增,它增設(shè)有包括3/4圓周的蓋板6,所述蓋板6的下表面與若干個旋轉(zhuǎn)弧形導(dǎo)板1上沿封固連接且蓋板6的內(nèi)、外緣分別與中部圓筒2和外殼固定連接,若干個旋轉(zhuǎn)弧形導(dǎo)板1的與煙氣進氣方向垂直端與排煙口4連通。
進一步的改進方案為,它還包括煙氣進口上擋板7和煙氣進口側(cè)擋板8,所述煙氣進口上擋板7固定設(shè)置在煙氣進口5上方的中部圓筒2和外殼上;所述煙氣進口側(cè)擋板8設(shè)置在若干個旋轉(zhuǎn)弧形導(dǎo)板1的與煙氣進氣方向垂直端的一側(cè)。所述煙氣進口側(cè)擋板8與中部圓筒2的鉸接。
本實用新型在使用過程中,煙氣經(jīng)煙氣進口5進入濕旋脫水器,蓋板6的設(shè)置可有效防止煙氣不經(jīng)充分旋轉(zhuǎn)直接從上部煙氣管道排出,煙氣進口上擋板7的設(shè)置可阻止煙氣直接上行,煙氣進口側(cè)擋板8的設(shè)置可阻止煙氣經(jīng)旋轉(zhuǎn)弧形導(dǎo)板1的與煙氣進氣方向垂直端進入旋轉(zhuǎn)弧形導(dǎo)板1間;使含水含塵的煙氣進入旋轉(zhuǎn)弧形導(dǎo)板強制高速旋轉(zhuǎn),提高了脫水效率和除塵效率,使煙氣中的濕度及粉塵含量得到顯著降低,達(dá)到脫水除塵的目的。它具有結(jié)構(gòu)簡單、可靠的特點,延長了引風(fēng)機的清灰周期,可提高引風(fēng)機運行穩(wěn)定性,具有顯著的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。
附圖說明
圖1是本實用新型半剖的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2是圖1的A-A剖視圖;
圖3是圖1的B-B剖視圖。
具體實施方式
下面結(jié)合說明書附圖具體說明具體實施方式。
如圖1所示,本實施方式所述濕法除塵脫水器內(nèi)部設(shè)有中部圓筒2、蓋板6和若干個旋轉(zhuǎn)弧形導(dǎo)板1,所述蓋板6為3/4圓周,所述若干個旋轉(zhuǎn)弧形導(dǎo)板1由內(nèi)向外依次設(shè)置且高度遞增,所述蓋板6的下表面與若干個旋轉(zhuǎn)弧形導(dǎo)板1上沿封固連接且蓋板6的內(nèi)、外緣分別與中部圓筒2和外殼固定連接,若干個旋轉(zhuǎn)弧形導(dǎo)板1的與煙氣進氣方向垂直端與排煙口4連通。
優(yōu)選地,它還包括煙氣進口上擋板7和煙氣進口側(cè)擋板8,所述煙氣進口上擋板7固定設(shè)置在煙氣進口5上方的中部圓筒2和外殼上;所述煙氣進口側(cè)擋板8設(shè)置在若干個旋轉(zhuǎn)弧形導(dǎo)板1的與煙氣進氣方向垂直端的一側(cè)。另外,所述煙氣進口側(cè)擋板8可與中部圓筒2的鉸接,以保證定期清灰人員的可操作性。
本實施方式具有以下有益的技術(shù)效果:
1、煙氣中粉塵排放濃度從125mg/Nm3下降至65mg/Nm3以下,煤氣中的含塵量下降了50%,提高了煤氣回收質(zhì)量;
2、引風(fēng)機前端的水封排水次數(shù)由3次/天減少到1次/天,煤氣中的含水量下降了66%;
3、引風(fēng)機葉輪清灰周期由不足10天提高到23天以上,葉輪上清除的灰量由36Kg左右降至13Kg左右,提高了引風(fēng)機的運行周期。
4、改進前,引風(fēng)機運行時的振動幅度>4μm,采用本實施方式后煤氣風(fēng)機運行23天的軸瓦振動幅值<1μm,使引風(fēng)機始終處于受控狀態(tài),有效的解決了引風(fēng)機振動大的問題。
以上關(guān)于本實用新型的具體描述,僅用以說明本實用新型而并非限制所描述的技術(shù)方案,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,仍然可以對本實用新型進行修改或等同替換,以達(dá)到相同的技術(shù)效果;比如,煙氣進口側(cè)擋板8可采取其它活動連接方式固定,只要滿足使用需要,都在本實用新型的保護范圍中。
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