[實用新型]內燃機連桿無效
| 申請號: | 200720080055.3 | 申請日: | 2007-06-25 |
| 公開(公告)號: | CN201047382Y | 公開(公告)日: | 2008-04-16 |
| 發明(設計)人: | 冷康明;冷新民;張金鑫 | 申請(專利權)人: | 成都亞普美汽配有限公司 |
| 主分類號: | F16C7/02 | 分類號: | F16C7/02;F02B75/32 |
| 代理公司: | 德陽三星專利事務所 | 代理人: | 劉克勤 |
| 地址: | 610500四川省*** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 內燃機 連桿 | ||
技術領域
本實用新型涉及內燃機的連桿。
背景技術
內燃機的連桿是連接活塞與曲軸的傳動部件,通常為大、小頭結構,其大頭與曲軸鉸接,小頭通過活銷與活塞鉸接,將活塞的往復運動轉換為曲軸的旋轉運動。當內燃機高速運行時,連桿桿身大頭部分承受了其主要力量,它的強度決定了內燃機馬力(功率)的大小。因此,連桿重量、機械強度的效果直接影響到內燃機的整機性能,特別是如賽車之類運轉速度特高的內燃機,連桿的機械強度顯得尤為重要。另一方面,為減少內燃機自身的功耗,在保證強度的前提下,連桿的重量應盡量輕。
但是,傳統的內燃機連桿,其桿身都是等寬的,桿身與大頭結合的頸部強度最差,為增強該處的強度,通常是在該處加筋,這是因為,若果不加筋,直接將頸部尺寸加寬,則連桿重量增加太大。由于內燃機工作時,連桿的大部分要伸入缸內,如果筋太寬,就會出現碰缸現象,故筋須呈雙曲線形狀,且由于桿身寬度與大頭直徑尺寸相差較大,雙曲線的曲率很大,筋的幾何尺寸很有限,提高強度的效果不顯著。
發明內容
本實用新型的目的,是提供一種內燃機連桿,它與現有的連桿相比,在重量相同或更輕的情況下,頸部強度更高。設計思路是將原外筋結構改為內筋或無筋結構。
本實用新型的技術方案是:
一種內燃機連桿,其桿身的兩端分別具有大頭孔和小頭孔,其特征在于:所述桿身的寬度由大頭向小頭逐漸減小,寬度變化率分為兩段,其中,位于大頭端的頸部段呈雙曲線變化,位于小頭端的主身段呈線性變化;所述桿身上設有貫通厚度方向的空槽。
所述空槽內設有筋。
所述筋是滿筋。
本實用新型的有益效果:
由于桿身的頸部厚度與其它部分一致,且由于主身段是錐形,頸部雙曲線的曲率減小,頸部的寬度尺寸、厚度尺寸都增大了,其強度顯著提高。而桿身的空槽結構可有效地降低重量。這樣,在重量相同甚至更輕的情況下,實現了提高強度的目的。由此可見,本連桿結構是最合理的。
附圖說明
圖1是本連桿的結構圖
圖2是圖1的A-A剖視圖
圖3是圖1的B剖視圖
具體實施方式
參見圖1、圖2、圖3:本連桿的桿身6,其兩端分別有小頭孔7和大頭孔3,內燃機裝配時,連桿的小頭孔7通過活銷與活塞鉸接,而大頭孔3直接與曲軸鉸接,為便于裝配,大頭孔3被設計為分半結構,具有桿蓋2,由螺栓1將桿蓋2固定在桿體6上,實現大頭孔3與曲軸的配合。
本連桿的特點是,桿身6的寬度由大頭向小頭逐漸減小,寬度變化率分為兩段,其中,位于大頭端的頸部段非線性變化,呈雙曲線形,位于小頭端的主身段線性變化,呈錐形。這樣,頸部厚度與其它部分一致,且由于主身段是錐形,頸部雙曲線的曲率減小,頸部的寬度尺寸、厚度尺寸都增大了,其強度顯著提高。
在桿身6上設有貫通厚度方向的空槽5,空槽結構可有效地降低連桿重量,不致因頸部改進使連桿重量增加,甚至還可比現有連桿更輕。空槽5的輪廓形狀也帶錐度,與主身段的錐度一致。
空槽5內也可設筋8,筋8最好是滿筋,以保證主身段的強度。
另外,桿身6的正側面與斜側面交角4應倒角。
本實用新型特別適合作為賽車發動機連桿。
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