[發明專利]預焙陽極電解槽換極方法無效
| 申請號: | 200710011585.7 | 申請日: | 2007-06-07 |
| 公開(公告)號: | CN101319335A | 公開(公告)日: | 2008-12-10 |
| 發明(設計)人: | 任海軍;曲愛民;封同會;陳劍;靳宏臣;高明林;佟明宇;祁文良 | 申請(專利權)人: | 撫順鋁業有限公司 |
| 主分類號: | C25C3/12 | 分類號: | C25C3/12;C25C3/06 |
| 代理公司: | 撫順宏達專利代理有限責任公司 | 代理人: | 許明章 |
| 地址: | 113001遼寧*** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 陽極 電解槽 方法 | ||
一、技術領域
本發明屬于有色金屬鋁電解技術領域,具體涉及一種具有28組陽極200kA的預焙陽極電解槽的換極方法。
二、背景技術
目前,中國鋁產量接近1000萬噸,產能接近1300萬噸,連續多年超過美國居世界第一位。國內鋁的冶練方法同樣采用電解法,即在電解槽內進行電化學反應制取金屬鋁。現在電解槽分為預焙槽和自焙槽兩種,自焙槽由于煙氣污染大,效率低,能耗高,已經逐漸被預焙槽所取代。國內電解鋁工業使用的槽型都是預焙陽極電解槽,尤其以200kA大型預陽極電解槽為主力槽型,所占比例達到65%以上。預焙陽極是預焙陽極電解槽中的核心部件,其在200kA的電解槽中采用兩排,每排14組的布局方式,共計28組。由于在鋁電解過程中預焙陽極不斷被消耗,需要定期更換陽極來保持鋁電解的連續生產。而在更換過程中會出現如下負面影響:1、換出陽極后,原有的電解槽陽極電流分布及磁場平衡均被破壞,電解槽發生槽電壓擺動的持續時間平均在10-40分鐘,造成槽內鋁液劇烈波動,降低了電流效率,增加了噸鋁電能單耗。2、換入新極后,在最初的12小時內,經過新極的電流幾乎是零;12-24小時能達到正常水平的80%,24小時后才能達到正常水平,原有電解槽陽極電流分布及磁場平衡均被破壞,降低了電流效率,也增加了噸鋁電能單耗。3、由于陽極更換時必須開啟槽密封鋁合金罩板,冒出的電解煙氣會污染工作環境,不但影響電解工人健康,而且降低了煙氣凈化效率,影響工廠周邊環境。鑒于上述原因,在實際生產過程中應盡量減少預焙陽極的更換次數,以減少不良影響。但目前具有28組陽極200A的預焙陽極電解槽的陽極更換均采用單極更換方式。例如:下表為某200kA預焙陽極電解槽的換極順序表:
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