[實用新型]軸承外圈溝道磨床進給裝置無效
| 申請號: | 01222229.1 | 申請日: | 2001-04-26 |
| 公開(公告)號: | CN2520997Y | 公開(公告)日: | 2002-11-20 |
| 發明(設計)人: | 周庚生;任巧靈;楊彥軍;曲鴻;蘇敏 | 申請(專利權)人: | 周庚生 |
| 主分類號: | B24B47/20 | 分類號: | B24B47/20 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 471039 河南省洛陽市建設路*** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 軸承 外圈 溝道 磨床 進給 裝置 | ||
本實用新型涉及一種軸承外圈溝道磨床進給裝置
目前,公知的軸承外圈溝道磨床的進給裝置,是一套非常復雜的機械、液壓進給系統。工件的進給運動分為快速進給、粗精磨削進給、無進給磨削和快速退出。快速進給時,壓力油進入差動油缸,油缸動作帶動滑板頭架運動,實現快速進給。粗精磨削進給時,壓力油進入齒條油缸,通過齒條帶動齒輪、進給絲杠、凸輪板轉動,凸輪板的轉動壓縮行程節流閥控制進給速度,在控制力作用下實現控制力與控速相結合的粗精磨削進給。粗精磨削進給結束后,由時間繼電器延時做無進給磨削。延時無進給磨削結束后,快速油缸回油,實現快速返回原位。修整砂輪后,由一套復雜的補償機構做進給補償。還需要一套靜壓供油系統。
本實用新型的目的是提供一種結構簡單,動作可靠,高進給精度的軸承外圈溝道磨床進給裝置。
本實用新型的目的是這樣實現的:步進電機通過諧波減速器驅動滾珠絲杠,使滑座可以前后移動。進退油缸固定在工作臺上,油缸活塞固定在支座上。快速進給時,進退油缸有桿腔充油,工作臺向前快跳5毫米距離后,撞塊和擋塊相撞。這時由于諧波減速器的自鎖作用,工作臺處于停止狀態。隨后電氣行程開關起作用,步進電機開始旋轉進給,從而使滑座開始向前移動;同時工作臺在有桿腔油壓的作用下,跟蹤滑座向前進給,完成快速趨進、粗精磨等進給動作。磨削結束后,進退油缸回油,實現快速退回原位。修整砂輪后,由設定程序控制步進電機實現進給補償。該進給機構采用了數控步進電機驅動、諧波減速器減速、滾珠絲杠定位、油壓跟蹤的進給方法。裝有兩對直線滾動導軌。在數控系統的控制下,只需要一套步進電機、諧波減速器、滾珠絲杠組和一個油缸,就可完成快速進給、粗精磨削進給、無進給磨削、快速退出和進給補償等全部進給動作。
由于采用上述方案,產生了下列有益效果:
1、本實用新型全部選用高精密的傳動元件,滾珠絲杠和直線滾動導軌都有予加負荷,沒有間隙,故傳動精度高,可保證機床進給靈敏和精確。
2、本實用新型采用數控系統控制著進給過程,準確、可靠、調整方便。
3、本實用新型較原進給裝置省略了一套復雜的補償機構,減少了三個油缸,取消了一些復雜的機械傳動機構,整體結構大大簡化。因為結構簡單,易損件減少,所以故障率降低,易于維修。
下面結合附圖通過實施例詳細介紹本實用新型。
圖1為原有進給裝置結構示意圖。
圖2為原有進給裝置結構示意圖。
圖3為原有進給裝置結構示意圖。
圖4為該進給裝置結構示意圖。
圖5為該進給裝置結構示意圖。
如圖4、圖5所示為本實用新型的一個實施例。步進電機1通過諧波減速器2驅動滾珠絲杠3,使滑座4可以前后移動。進退油缸5固定在工作臺6上,油缸活塞7固定在支座8上。快速進給時,進退油缸5有桿腔充油,工作臺6向前快跳5毫米距離后,撞塊9和擋塊10相撞。這時由于諧波減速器2的自鎖作用,工作臺6處于停止狀態。隨后電氣行程開關起作用,步進電機1開始旋轉進給,從而使滑座4開始向前移動;同時工作臺6在有桿腔油壓的作用下,跟蹤滑座4向前進給,完成快速趨進、粗精磨等進給動作。磨削結束后,進退油缸5回油,實現快速退回原位。修整砂輪后,由設定程序控制步進電機1實現進給補償。
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