[發明專利]一種提高棒材倍尺飛剪剪切精度的方法在審
| 申請號: | 202210122384.9 | 申請日: | 2022-02-09 |
| 公開(公告)號: | CN114453664A | 公開(公告)日: | 2022-05-10 |
| 發明(設計)人: | 鄒淑峰;徐成會;沈強;蔣孚孝;蔡清水;李成華;杜希昌 | 申請(專利權)人: | 山東鋼鐵集團永鋒臨港有限公司 |
| 主分類號: | B23D33/00 | 分類號: | B23D33/00;B23D25/02 |
| 代理公司: | 濟南舜科知識產權代理事務所(普通合伙) 37274 | 代理人: | 徐娟 |
| 地址: | 276624 山東省臨沂市*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 提高 棒材倍尺飛 剪剪 精度 方法 | ||
本發明公開了一種提高棒材倍尺飛剪剪切精度的方法,包括以下步驟:剪切長度的計算方式為,剪切長度=脈沖當量*脈沖數,其中脈沖當量的計算為通過記錄軋件頭部由HMD?1移動到HMD?2過程中的脈沖數,除以HMD?1和HMD?2間的距離計算得出,其中HMD?2安裝在減后20.1m處;在HMD?1和HMD?2處分別安裝HMD?3和HMD?4,其中HMD?3和HMD?1并聯,HMD?4和HMD?2并聯,并采用邏輯或的關系;優化熱金屬檢測信號觸發位置,提高了計算精度;改變信號觸發模式,由單一信號觸發改為雙信號觸發,提高穩定性,降低故障;優化控制邏輯,重新修改倍尺設定參數,提高控制精度。
技術領域
本發明屬于棒材軋鋼生產線技術領域,具體涉及一種提高棒材倍尺飛剪剪切精度的方法。
背景技術
飛剪主要用于棒材軋鋼生產線,對棒材進行剪切。在棒材連軋線成品機架出口后,工件進入冷床之前,需要根據冷床的長度及工件滑行制動的控制性能,把連軋線出口長度為數百米至上千米的工件按給定長度,此長度應是供貨長度的整數倍,該定尺飛剪也稱為倍尺飛剪,在工件的快速前進中切斷,為了在工件下冷床后的定尺冷剪中再次剪切時盡量減少剩余的料頭,一般成品供貨長度為6m,9m,或12m,以提高整個生產線的成品率,倍尺飛剪的剪切精度應盡量精確。
倍尺飛剪不穩定,倍尺長度不穩定,會增加切損影響成品率,甚至導致亂床鉆蝸牛,因此倍尺飛剪工作穩定性至關重要。
棒材線的切損主要有來自于1#剪切頭、2#剪切尾、3#剪切頭、冷剪剪頭尾等部位產生的切料,切損高低對鋼坯單耗影響較大,控制切損,有利于產線鋼坯單耗的穩定性。
通過現場觀察、數據分析,聚焦切損指標主要由冷剪切尾產生,占總切損的50%左右,由于倍尺剪控制精度差異,倍尺剪剪切不穩定,導致同一根鋼坯中,每根倍尺長度不一,差異在50cm以上,嚴重時會出現倍尺鉆蝸牛,亂床等現象,且差異越大,冷剪切損越高。因此降低冷剪切損是降低棒材線切損成本的重要途徑,研究倍尺剪的剪切精度,對降低軋鋼的成本有著重大意義。
傳統生產線倍尺剪剪切長度,是以倍尺剪的零位接近開關為觸發信號來計時,采用末架軋機的編碼器的脈沖信號來換算出速度,兩者通過程序換算最后得到倍尺的剪切長度。但是由于末架軋機距離倍尺剪距離較長,在計算鋼材運行速度時存在誤差,導致倍尺剪剪切的鋼材長度不穩定,長度有偏差。
發明內容
本發明的目的在于提供一種提高棒材倍尺飛剪剪切精度的方法。
本發明解決其技術問題所采用的技術方案是:一種提高棒材倍尺飛剪剪切精度的方法,包括以下步驟:
1)剪切長度的計算方式為,剪切長度=脈沖當量*脈沖數,其中脈沖當量的計算為通過記錄軋件頭部由HMD-1移動到HMD-2過程中的脈沖數,除以HMD-1和HMD-2間的距離計算得出,其中HMD-2安裝在減后20.1m處;
2)在HMD-1和HMD-2處分別安裝HMD-3和HMD-4,其中HMD-3和HMD-1并聯,HMD-4和HMD-2并聯,并采用邏輯或的關系。
本發明的有益效果:
1)優化熱金屬檢測信號觸發位置,提高了計算精度;
2)改變信號觸發模式,由單一信號觸發改為雙信號觸發,提高穩定性,降低故障;
3)優化控制邏輯,重新修改倍尺設定參數,提高控制精度。
附圖說明
圖1為本發明的結構示意圖。
具體實施方式
現在結合附圖對本發明作進一步詳細的說明。
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