[發明專利]一種實現低氨氮廢水一體化自養脫氮運行的系統與方法在審
| 申請號: | 202111544111.5 | 申請日: | 2021-12-16 |
| 公開(公告)號: | CN114212887A | 公開(公告)日: | 2022-03-22 |
| 發明(設計)人: | 劉秀紅;武文君;楊慶;李健敏;楊玉兵 | 申請(專利權)人: | 北京工業大學 |
| 主分類號: | C02F3/30 | 分類號: | C02F3/30;C02F3/34 |
| 代理公司: | 北京思海天達知識產權代理有限公司 11203 | 代理人: | 張立改 |
| 地址: | 100124 *** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 實現 低氨氮 廢水 一體化 自養 運行 系統 方法 | ||
1.一種實現低氨氮廢水一體化自養脫氮運行的系統,其特征在于,包括原水水箱(1)、一體化自養脫氮生物濾池裝置(2)、在線監測和自動控制系統(3)、出水水箱/反沖洗進水箱(5)、溫控系統(6);
原水水箱(1)通過蠕動泵(1.1)與一體化自養脫氮生物濾池裝置(2)進水混合區相連接,一體化自養脫氮生物濾池裝置(2)內下端設有進水混合區(2.1)以及曝氣盤(2.2),進水混合區上面依次為承托層(由鵝卵石構成)(2.3)、濾料層(2.4)及清水區(2.5);一體化自養脫氮生物濾池裝置(2)清水區(2.5)上端或側面設有出水槽(2.6);在濾料層(2.4)的底部裝有壓力表(2.7),在濾料層(2.4)側面部分設有多個(如5個)取樣口(2.8)以及多個(如3個)取濾料口(2.9);清水區(2.5)通過管路與出水水箱/反沖洗進水箱(5)連接,出水水箱/反沖洗進水箱(5)經由回流泵(2.10)與進水混合區(2.1)相連接;在主要反應區即濾料層(2.4)安裝有在線監測裝置與自動控制系統(3);在線監測裝置與自動控制系統(3):pH和DO探頭(3.8)安裝在濾料層(2.4),與pH和DO檢測儀(3.8)相連接,pH和DO檢測儀(3.8)通過pH和DO信號接口(3.6)與計算機(3.1)相連,計算機(3.1)的另一端接口與可編程過程控制器(3.2)連接,可編程過程控制器(3.2)上設置有信號轉換器DA轉換接口(3.3)和信號轉換器AD轉換接口(3.4)供給信號轉化使用,可編程過程控制器(3.2)通過曝氣泵(3.5)與曝氣盤(2.2)相連接;
出水箱/反沖洗進水箱(5)通過反沖洗進水管經由反沖洗水泵(2.10)、第一玻璃轉子流量計(5.1)、閥門與一體化自養脫氮生物濾池裝置(2)底部相連接;空壓機(5.2)通過進氣管經由第二玻璃轉子流量計(5.3)、閥門與曝氣盤(2.2)相連接;溫控系統通過加熱帶(6)纏繞在濾池上對系統內部水體進行加熱。
2.采用權利要求1所述的系統實現低氨氮廢水一體化自養脫氮運行的方法,其特征在于,包括以下步驟:
1)厭氧氨氧化生物濾池的啟動與穩定
首先在生物濾池中接種處理高氨氮廢水的厭氧氨氧化污泥,采用溫控系統對濾池系統進行加熱,打開溫控系統開關,調節溫度在30±1℃;泥水混合物通過蠕動泵從底部進水混合區泵入到生物濾池中,完全浸沒濾料層;進水采用合成廢水模擬實際城市生活污水,NH4+-N濃度為50mg/L,NO2--N濃度為60mg/L;打開進水閥門,隨后打開蠕動泵,系統啟動初期為了防止生物量流失,保證掛膜效果采用的是低濾速的啟動方式,調節濾速為0.25m/h,此時的水利停留時間(HRT)為4h;啟動初期時間段0-48h,出水通過回流泵重新泵入反應器中,如此反復48h后,采用連續進水連續出水方式運行;將進水箱中的合成廢水通過蠕動泵后,連續泵入到圓柱型生物濾池中,自下而上流過進水混合區和濾料層,隨著運行時間的增加,濾料表面開始附著紅色的厭氧氨氧化生物膜;在厭氧氨氧化的作用下,進水中大部分的NH4+-N和NO2--N以N2的形式從出水槽流經出水管排至出水箱中;啟動與穩定運行過程中進水DO為3-5mg/L,無需除掉進水溶解氧,以有利于硝化菌對NH4+-N和DO的利用,這種方式既避免了溶解氧對分布在生物膜內層的Anammox的毒害作用,又刺激了富集在生物膜外側的硝化菌活性,為后續系統的調控提供條件;待系統NH4+-N和TN去除率達70%以上,厭氧氨氧化生物濾池啟動成功;由于厭氧氨氧化作用始終為本發明的主要脫氮途徑,需要確保厭氧氨氧化活性盡可能不受影響,因此,在厭氧氨氧化生物濾池啟動成功后繼續穩定運行21天,強化Anammox活性,在穩定運行的21天中,不進行回流;
2)一體化自養生物脫氮調控階段:
該階段主要是通過調控功能菌活性實現一體化自養生物脫氮;此階段不再增設溫控系統,關閉溫控裝置,系統在常溫下運行,NH4+-N濃度始終保持50mg/L,調整蠕動泵轉速,濾速增加至0.5m/h,此時HRT為2h,逐漸降低進水亞硝酸鹽濃度依次按照如下濃度進行七個階段60mg/L→50mg/L→40mg/L→30mg/L→20mg/L→10mg/L→0mg/L,根據進水反應底物比例的不同,即七個階段的進水NH4+-N與NO2--N的比例分別為1:1.32、1:1、1:0.8、1:0.6、1:0.4、1:0.2、1:0;這7個階段,每個階段至少需要運行14天,14天后根據AOB和Anammox活性大小的測定結果,判斷是否需要結束該階段,若AOB活性呈增加趨勢即可結束對應的此階段進行下一階段,反之繼續延長該階段運行時間;同時,每個階段在線監測溶解氧濃度值、自動調節曝氣量,當反應區溶解氧濃度低于0.3mg/L時,自動開啟補充曝氣;當反應區溶解氧濃度高于1.5mg/L時,自動停止曝氣;
3)一體化自養脫氮工藝優化階段:
在步驟2)一體化自養生物脫氮調控階段之后的一體化自養脫氮工藝優化階段,通過減小HRT的方式提高氮負荷率;調節蠕動泵轉速,HRT從4h逐漸降至2h,該過程分為4h、3.2h、2.8h、2h四個不同的運行階段,每個階段運行21天;隨著氮負荷率增加,需要提供充足的溶解氧濃度刺激氨氧化,自控設備根據在線監測的溶解氧濃度值,自動調節曝氣量,當反應區溶解氧濃度低于0.3mg/L時,自控設備開啟自動補充曝氣量開關,當反應區溶解氧濃度高于1.5mg/L時,系統自動停止曝氣;
4)外加有機碳源,強化系統脫氮階段:
步驟3)一體化自養脫氮工藝優化階段后,原水水箱中補充投加葡萄糖,配制濃度為40mg COD/L-1,繼續運行,目的是為了提高反硝化菌的活性,進一步去除一體化反應的副產物硝酸鹽,反硝化菌可以將這部分硝酸鹽轉化為N2,從出水槽流經出水管排至出水水箱/反沖洗進水箱(5)中,進一步提高總氮去除率,強化系統脫氮;
5)反沖洗階段:
由于步驟4)補充碳源,刺激了反硝化菌的增長,增加反沖洗階段,及時將一部分活性較強的反硝化菌淘洗出去,對濾池內菌群結構進行適當調整,避免與Anammox競爭反應底物NO2--N,影響其活性;此外,還可以淘洗掉部分NOB,避免將氨氧化作用產生的亞硝酸鹽直接氧化為硝酸鹽,增加出水總氮;當檢測到出水硝酸鹽濃度明顯增加時,關閉進水閥門及蠕動泵,對濾池進行反沖洗;
6)反沖洗結束后,繼續進行正常運行階段即運行步驟4)-5)。
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