[發明專利]一種提高EAF-LF鋼液精煉過程脫硫效率的生產工藝有效
| 申請號: | 202010891072.5 | 申請日: | 2020-08-30 |
| 公開(公告)號: | CN112011668B | 公開(公告)日: | 2021-11-12 |
| 發明(設計)人: | 王萬林;張同生;李人升;戴詩凡;彭建飛;毛松;黃道遠 | 申請(專利權)人: | 中南大學 |
| 主分類號: | C21C5/52 | 分類號: | C21C5/52;C21C7/064;C21C1/02;C22C33/06;C22C38/02;C22C38/04;C22C38/06;C22C38/42;C22C38/44;C22C38/46;C22C38/48;C22C38/50 |
| 代理公司: | 長沙市融智專利事務所(普通合伙) 43114 | 代理人: | 蔣太煒 |
| 地址: | 410083 湖南*** | 國省代碼: | 湖南;43 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 提高 eaf lf 精煉 過程 脫硫 效率 生產工藝 | ||
1.一種提高EAF-LF鋼液在精煉過程脫硫效率的生產工藝,其特征在于:
采用電弧爐終點碳控制、電弧爐留氧出鋼工藝、爐外造渣工藝結合LF精煉;在20~30分鐘內將鋼液中的硫含量控制在[S] ≤25ppm;
所述電弧爐終點碳控制為:在電弧爐內將鋼液中的C含量控制0.15wt%-0.18wt%;
所述電弧爐留氧出鋼工藝為:往電弧爐內加硅錳合金、鋁錠控制鋼液的氧含量在180-200ppm、硫含量控制在250-260ppm;
所述爐外造渣工藝為:電弧爐出鋼后,按每噸鋼加入1~2kg精煉渣、5~7kg石灰的比例,向鋼包內加入精煉渣和石灰,進行造渣操作;
所述 LF精煉為:在LF進站后,根據鋼液的氧含量,按每噸鋼加入0~1.1kg硅錳合金、0.2~0.3kg鋁錠、0.4~0.6kg碳化鈣、2.5~3.5kg石灰、1.5~1.8Kg精煉渣的比例,加入硅錳合金、鋁錠、碳化鈣、石灰和精煉渣;進行初步精煉脫氧和脫硫處理;然后,按每噸鋼加入0~0.5kg硅錳合金、0.08~0.12kg鋁錠、1.8~2.2kg石灰、0.38~0.55kg精煉渣、0.38~0.45Kg碳化鈣的比例,加入硅錳合金、鋁錠、石灰、精煉渣和碳化鈣;進行再次精煉脫氧脫硫,再次精煉脫氧脫硫后再按1噸鋼水補入0.8~1.2kg石灰的比例,一次性補入石灰,完成精煉;
精煉渣是合成渣,為CaO-Al2O3-SiO2三元渣系。
2.根據權利要求1所述的一種提高EAF-LF鋼液在精煉過程脫硫效率的生產工藝,其特征在于:在20~25分鐘內將鋼液中的硫含量控制在[S] ≤25ppm。
3.根據權利要求1所述的一種提高EAF-LF鋼液在精煉過程脫硫效率的生產工藝,其特征在于:按每噸鋼加入4.5~6kg硅錳合金、0.6~1.2kg鋁錠的比例,將加入硅錳合金、鋁錠;將鋼液的氧含量控制在180-200ppm、硫含量控制在250-260ppm。
4.根據權利要求1-3任意一項所述的一種提高EAF-LF鋼液在精煉過程脫硫效率的生產工藝,其特征在于:再次精煉脫氧脫硫后,按1噸鋼液加入0.95~1.05kg石灰的比例,一次性加入石灰,繼續精煉3~10min。
5.根據權利要求4所述的一種提高EAF-LF鋼液在精煉過程脫硫效率的生產工藝,其特征在于:精煉時,底部氬氣流量為400-1000NL/min,其中鋼水總量為100-115噸,LF爐高2.990m,鋼包底部直徑2.64m,上部直徑3m,鋼水深度2.39m。
6.根據權利要求4所述的一種提高EAF-LF鋼液在精煉過程脫硫效率的生產工藝,其特征在于:當電弧爐所出的鋼中:C0.16~0.17wt%、Si0.085wt%、Mn0.12%、P0.005wt%、Cu0.04~0.044wt%、Ni0.02~0.04wt%、Cr0.083~0.085wt%、Mo0.034~0.035wt%、Al0.16~0.17wt%、S0.0262~0.0268wt%、O小于等于180ppm時,經精煉后,產品中Mn的含量為0.45wt%、S小于等于25ppm。
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