[實用新型]一種新型高效噴淋氣動乳化脫硫、除塵裝置有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201821600678.3 | 申請日: | 2018-09-29 |
| 公開(公告)號: | CN209173731U | 公開(公告)日: | 2019-07-30 |
| 發(fā)明(設計)人: | 盧三星 | 申請(專利權)人: | 湖南五匠環(huán)保科技有限公司 |
| 主分類號: | B01D53/80 | 分類號: | B01D53/80;B01D53/50 |
| 代理公司: | 北京精金石知識產(chǎn)權代理有限公司 11470 | 代理人: | 李旦 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 氣動乳化 噴淋室 除塵裝置 噴淋 脫硫 本實用新型 塔頂煙囪 除霧室 廢氣處理技術 過濾元件 結垢堵塞 塔形結構 外側設置 交界處 進煙口 噴淋層 乳化筒 下端 煙氣 互通 | ||
本實用新型屬于廢氣處理技術領域,具體涉及一種新型高效噴淋氣動乳化脫硫、除塵裝置,呈塔形結構,所述新型高效噴淋氣動乳化脫硫、除塵裝置從下至上設置有噴淋室、氣動乳化室、高效除霧室和塔頂煙囪;所述噴淋室、氣動乳化室、高效除霧室和塔頂煙囪之間互通;所述噴淋室的上方設置有至少一層噴淋層,所述噴淋室下端外側設置有進煙口,所述氣動乳化室包含至少一個乳化筒;本實用新型通過增加噴淋室,解決傳統(tǒng)氣動乳化塔多筒過濾元件時煙氣分布不均的情況,同時還能解決氣動乳化元件干濕交界處易產(chǎn)生結垢堵塞的問題。
技術領域
本實用新型屬于廢氣處理技術領域,具體涉及一種新型高效噴淋氣動乳化脫硫、除塵裝置。
背景技術
氣動乳化塔是一種常用的煙氣脫硫、除塵工藝設備,較之傳統(tǒng)的干法或濕法噴淋脫硫、除塵設備,氣動乳化塔具有效率高、耗能少、不易堵塞等優(yōu)點,且在窯爐煙氣負荷不變的情況下,脫硫、除塵效率高、性能穩(wěn)定。氣動乳化塔在有色冶煉、電力、化工、鋼鐵等領域的脫硫、除塵工藝上已得到了廣泛的應用,尤其是針對有色冶煉高含硫煙氣的脫硫,在業(yè)內已幾乎形成了壟斷趨勢。
氣動乳化塔由三部分組成,含硫煙氣首先進入乳化塔均氣室,再進入氣動乳化過濾元件室,最后通過塔氣液分離室,凈化后的煙氣經(jīng)由塔頂煙囪排入大氣。
氣動乳化脫硫塔的脫硫原理:氣動乳化是一種過程,乳化是一種狀態(tài)。氣動乳化過程煙氣通過塔內部的乳化元件作用下,煙氣流體形成高速旋切氣流,上升氣流與下降的吸收液相互持續(xù)碰撞旋切,循環(huán)液被粉碎得愈來愈細,大大增加了吸收液的比表面積,達到氣液充分混合的作用,形成一層穩(wěn)定的乳化狀態(tài)強傳質液層。
在氣動乳化塔乳化過程中,乳化液層逐漸增厚,當上流的氣動托力與乳化液重力平衡后,最早形成的乳化液將被新形成的乳化液取代。由于在乳化液中,液粒的比表面積比起水膜除塵、噴淋脫硫、除塵方式中液滴要大數(shù)倍至數(shù)十倍,因而,單位液量捕集SO2、粉塵的效率顯著增大。對于含硫、含塵煙氣來說,液粒趨細,活化了液粒,以保證對煙氣中有害物質的吸收處理能力。
氣動乳化塔,內部可設有單個或多個乳化筒,乳化筒中均設有乳化元件,以形成上述的乳化液層。對于氣動乳化塔,能否形成穩(wěn)定的乳化液層將直接決定該設備能否高效處理煙氣,能否形成穩(wěn)定的乳化液層的關鍵因素則是單個乳化筒處理的煙氣流量、煙氣壓力和循環(huán)液量是否匹配。
通常情況氣動乳化塔的處理煙氣范圍在±30%,但是在這個波動范圍內,脫硫、除塵的效率有相應的波動變化,煙氣量過小則導致脫硫塔的煙氣分布不均,脫硫、除塵效率下降,煙氣量大則導致氣動乳化塔的整體阻力增大,能耗也相應增加,
針對上述情況,通常的氣動乳化塔均采用部分補風操作達到塔處理的煙氣范圍,來控制塔的脫硫、除塵效率達到理想的狀態(tài)。但此種措施又間接的提供了單位煙氣的處理成本,降低了企業(yè)總體效益。
再有部分企業(yè)在乳化塔沒有乳化液層時,將乳化筒的進漿形式改為噴淋霧化給漿,彌補部分乳化筒無乳化液層煙氣凈化處理效率低的缺陷,事實證明只有合理均氣,使每個乳化筒處理的煙氣量一致的情況下,乳化塔的脫硫、除塵效率才會達到最大。尤其是針對高硫、高塵煙氣的處理。
現(xiàn)有技術存在的缺陷:
傳統(tǒng)氣動乳化塔進煙管設計流速15m/s,混氣室設計流速為3-5m/s,混氣室主要作用是將進煙管進來的煙氣混勻再進入到乳化筒內處理,單個乳化元件流速在5~10m/s之間都能形成較為穩(wěn)定的乳化液層, 試驗證明流速在7.5-10m/s時脫硫、除塵效果最佳,但流速越高乳化層的厚度越厚、乳化層的阻力損失越大,消耗的能耗也就越多,在流速處于7-8m/s時是最經(jīng)濟、合理的點。但因混氣室內未設置任何均氣裝置,因乳化塔過濾元件為多個組合而成,若混氣不勻就會導致單個的乳化元件處理煙氣量不一,可能部分乳化筒處理煙氣量小,流速為5m/s,而另部分流速為8m/s,直接導致乳化塔的脫硫、除塵的效果差。
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