[發明專利]一種減少粗羰基鎳精餾過程鍍鎳的方法在審
| 申請號: | 201710606433.5 | 申請日: | 2017-07-24 |
| 公開(公告)號: | CN107685157A | 公開(公告)日: | 2018-02-13 |
| 發明(設計)人: | 肖冬明;馬國生;禹松濤;羅世銘;劉洪彪;張華;陳旭軍;劉軍位;李登瑞;田忠元;白玉婷;董偉;安建設 | 申請(專利權)人: | 金川集團股份有限公司 |
| 主分類號: | B22F9/30 | 分類號: | B22F9/30;C22B9/02 |
| 代理公司: | 中國有色金屬工業專利中心11028 | 代理人: | 孫久姍,李子健 |
| 地址: | 737103*** | 國省代碼: | 甘肅;62 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 減少 羰基 精餾 過程 方法 | ||
技術領域
本發明涉及冶金領域,具體涉及一種減少粗羰基鎳精餾過程鍍鎳的方法。
背景技術
目前,羰基法生產鎳粉的過程中使用的原料是水淬合金,原料中含有鐵元素,在合成過程中會產生羰基鎳和羰基鐵混合液體。生產過程中,采用精餾的方法將羰基鎳和羰基鐵進行分離。羰基鎳在高于其沸點時易發生緩慢分解,使金屬鎳在精餾塔再沸器及精餾塔內件中沉積,造成精餾系統堵塞。通常延緩羰基鎳分解沉積的方法是盡可能的降低精餾的溫度和壓力,對參數進行細致調節,控制精餾過程,從而控制羰基鎳分解沉積的速度。因羰基鎳性質的原因,羰基鎳分解過程不可避免,精餾塔再沸器及精餾塔內件需要定期更換。
發明內容
針對上述已有技術存在的問題,本發明提供一種減少粗羰基鎳精餾過程鍍鎳的方法,該方法能夠延長精餾設備使用周期。
為實現上述目的,本發明采用如下技術方案:
一種減少粗羰基鎳精餾過程鍍鎳的方法,其特征在于,精餾過程中,向精餾塔底部再沸器進口中通入氮氣。
根據上述的方法,其特征在于,進入精餾塔的粗羰基鎳液體與氮氣的物質的量比為1-8。
根據上述的方法,其特征在于,通入的氮氣的溫度為30-40℃。
根據上述的方法,其特征在于,通入的氮氣的壓力為70-120KPa。
根據上述的方法,其特征在于,進入精餾塔的粗羰基鎳液體的溫度為25-30℃。
根據上述的方法,其特征在于,精餾塔頂部的羰基鎳和氮氣的混合氣體通過冷卻進行分離。
根據上述的方法,其特征在于,經過分離后的氮氣在增壓后再次通入所述再沸器中循環使用。
本發明的一種減少粗羰基鎳精餾過程鍍鎳的方法,將一定流量的氮氣通入精餾塔底部再沸器進口,使羰基鎳和羰基鐵液體與氮氣充分混合,再在再沸器中進行加熱。再沸器會同時加熱羰基混合液體和氮氣,氮氣帶動混合液體向上運動,加快混合液體的運行速度,并減少混合液體與加熱面的接觸時間,從而降低羰基鎳在加熱表面的分解沉降速度。
本發明的一種分離羰基鐵和羰基鎳的方法,控制精餾塔進液溫度在25-30℃之間,使再沸器熱負荷減少,從而降低羰基鎳在加熱表面的分解沉降速度。
本發明的一種分離羰基鐵和羰基鎳的方法,操作簡便,效果明顯,易于實現。經檢測,再沸器加熱列管的厚度增加速度明顯減緩。
具體實施方式
一種分離羰基鐵和羰基鎳的方法,其方法包括在精餾塔底部再沸器進口位置通入一定量的氮氣,在一定氮氣流量、溫度、壓力下進行精餾。精餾塔頂部的羰基鎳和氮氣的混合氣體通過冷卻進行分離,分離后的氮氣在增壓后再次通入所述再沸器中循環使用。一般的,精餾塔的粗羰基鎳液體與氮氣的物質的量比為1-8,通入的氮氣的溫度為30-40℃,通入的氮氣的壓力為70-120KPa,進入精餾塔的粗羰基鎳液體的溫度為25-30℃。
下面用具體實施例對本發明進行進一步的解釋說明。
實施例1
在進液量為8 mol/min時,進液溫度在25-30℃時,通入氮氣的流量為1 mol/min,通入氮氣的溫度為30-40℃,通入氮氣的壓力控制在70-120KPa,進行一月的精餾操作,滿足精餾效果的情況下,再沸器加熱列管平均厚度增加0.48mm。
實施例2
在進液量為8 mol/min時,進液溫度在25-30℃時,通入氮氣的流量為5 mol/min,通入氮氣的溫度為30-40℃,通入氮氣的壓力控制在70-120KPa,進行一月的精餾操作,滿足精餾效果的情況下,再沸器加熱列管平均厚度增加0.29mm。
實施例3
在進液量為8 mol/min時,進液溫度在25-30℃時,通入氮氣的流量為8 mol/min,通入氮氣的溫度為30-40℃,通入氮氣的壓力控制在70-120KPa,進行一月的精餾操作,滿足精餾效果的情況下,再沸器加熱列管平均厚度增加0.08mm。
實施例4
在進液量為8 mol/min時,進液溫度在25-30℃時,通入氮氣的流量為8 mol/min,通入氮氣的溫度為30℃,通入氮氣的壓力控制在70-120KPa,進行一月的精餾操作,滿足精餾效果的情況下,再沸器加熱列管平均厚度增加0.33mm。
實施例5
在進液量為8 mol/min時,進液溫度在25-30℃時,通入氮氣的流量為8 mol/min,通入氮氣的溫度為40℃,通入氮氣的壓力控制在70-120KPa,進行一月的精餾操作,滿足精餾效果的情況下,再沸器加熱列管平均厚度增加0.19mm。
實施例6
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