[發(fā)明專利]石墨卷、板材二次熱處理裝置在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201410659709.2 | 申請日: | 2014-11-05 |
| 公開(公告)號: | CN105585010A | 公開(公告)日: | 2016-05-18 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 沈斌;陽正傳;李耀兵 | 申請(專利權(quán))人: | 宜昌華邦石墨有限公司 |
| 主分類號: | C01B31/04 | 分類號: | C01B31/04 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 444100 *** | 國省代碼: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 石墨 板材 二次 熱處理 裝置 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及石墨制造機械領(lǐng)域,具體地講就是石墨卷、板材二次熱處理裝 置。
背景技術(shù)
目前,我國所生產(chǎn)的石墨卷、板材是由可膨脹石墨經(jīng)950℃以上高溫膨脹以 后,通過均勻鋪設(shè)多次壓延而成。其生產(chǎn)工藝所采用的是一次性熱處理,其主 要存在著:產(chǎn)品硫含量偏高,產(chǎn)品在650℃高溫下熱失重率達到15-20%,嚴重 影響了石墨卷、板材的產(chǎn)品性能和使用效率。因此,有必要對其做進一步改進。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明就能有效克服上述技術(shù)缺點,提供具有設(shè)計科學(xué)、結(jié)構(gòu)簡單、安全 方便、大幅度降低產(chǎn)品中硫含量,提高熱失重、增強其產(chǎn)品性能等特點的石墨 卷、板材二次熱處理裝置,它廣泛適用于石墨卷、板材生產(chǎn)作業(yè)線的升級改造, 是高質(zhì)量制造石墨卷、板材的理想裝置。
本發(fā)明的技術(shù)目的是這樣實現(xiàn)的:石墨卷、板材二次熱處理裝置,由膨化 爐、上軋輥、下軋輥、鋪設(shè)板、抽風裝置、加熱裝置、充氣裝置所組成。膨化 爐與鋪設(shè)板相連接,上軋輥與下軋輥分別位于鋪設(shè)板上、下方,抽風裝置位于 鋪設(shè)板上方,加熱裝置位于鋪設(shè)板下方,充氣裝置位于鋪設(shè)板上、下方。
所述的充氣裝置有二套;
所述的上軋輥與下軋輥對稱安裝;
所述的上軋輥有多少件,與之對稱的下軋輥就有多少件;
所述的抽風裝置與加熱裝置對稱安裝;
所述的抽風裝置與加熱裝置安裝在自右向左第二件上軋輥、下軋輥與第三 件上軋輥、下軋輥之間;
本發(fā)明的工作原理是:是在傳統(tǒng)石墨卷、板材制造機械上增加了二套設(shè)備, 即:抽風裝置、加熱裝置,就達到降低石墨中硫含量、提高高溫下熱失重、增 加其產(chǎn)品性能和使用效率的目的。石墨卷、板材在制造過程中,經(jīng)過膨化爐第 一次熱處理膨化的石墨粉溫度高達900-950℃,通過鋪設(shè)板進入第二件上軋輥與 下軋輥壓延時,此時的初次成型的石墨卷、板材的溫度降低到了50℃左右,導(dǎo) 致成品卷、板材的硫含量上升,熱失重率高達15-20%。加入該裝置后,進行第 二次熱處理,就徹底解決了上述二大技術(shù)難題,使其溫度快速上升至900-1000 ℃,使得未充分膨化的石墨原料再一次膨化,輔以抽風,進行惰性氣體空氣置 換,從而降低石墨中硫含量,提高高溫下熱失重率。
本發(fā)明的有益效果是:1、大幅度降低了硫含量。生產(chǎn)實踐證明,經(jīng)過二次 熱處理制作出來的石墨卷、板材成品中的硫含量下降400PPM;2、提高了高溫下 的熱失重。石墨卷、板材制作過程中經(jīng)過一次熱處理的成型板材在650℃高溫下 熱失重約15-20%,經(jīng)過二次熱處理的成型板材在650℃高溫下熱失重提高到 8-10%。
附圖說明
下面結(jié)合附圖和具體實施例對本發(fā)明作出更為詳實地說明
圖1為本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖兼作摘要附圖
圖中:1、膨化爐,2、上軋輥,3、下軋輥,4、鋪設(shè)板,5、抽風裝置,6、 加熱裝置,7、充氣裝置
具體實施方式
以下通過實施例,對本發(fā)明進行更為詳細的說明,但只要在本發(fā)明的要旨 范圍內(nèi),并不僅限于以下實施例。
石墨卷、板材二次熱處理裝置,由膨化爐(1)、上軋輥(2)、下軋輥(3)、 鋪設(shè)板(4)、抽風裝置(5)、加熱裝置(6)、充氣裝置(7)所組成。膨化爐(1) 與鋪設(shè)板(4)相連接,上軋輥(2)與下軋輥(3)分別位于鋪設(shè)板(4)上、 下方,抽風裝置(5)位于鋪設(shè)板(4)上方,加熱裝置(6)位于鋪設(shè)板(4) 下方,充氣裝置(7)位于鋪設(shè)板上、下方。
工作時:經(jīng)膨化爐(1)第一次熱處理的石墨件、板材溫度高達900-950℃, 通過鋪設(shè)板(4)進入上軋輥(2)、下軋輥(3)壓延程序,通過第二件上軋輥 (2)、下軋輥(3)壓延時,初次成型的石墨卷、板材的溫度降低至50℃左右, 經(jīng)過第二套加熱裝置(6)時,使其初次成型的石墨卷、板材溫度迅速上升至 950-1000℃,石墨中未充分膨化的原料再次得以膨化,抽風裝置(5)抽風,排 出多余熱量,充氣裝置(7)中放出惰性氣體,如:氨氣,進行空氣置換,有效 降低了石墨中硫含量,同時避免石墨卷、板材不被氧化,然后再經(jīng)后續(xù)的上、 下軋輥壓延而成成品。
上述實施例僅為本發(fā)明的較佳實施例之一,并非以此限制本發(fā)明的保護范 圍,故:凡依本發(fā)明的形狀、結(jié)構(gòu)、原理所作的等效變化,均應(yīng)涵蓋于本發(fā)明 的保護范圍之內(nèi)。
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