[發(fā)明專利]優(yōu)化脫硫廢水水源的方法及其系統(tǒng)無效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201410250638.0 | 申請(qǐng)日: | 2014-06-06 |
| 公開(公告)號(hào): | CN104071863A | 公開(公告)日: | 2014-10-01 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 余子炎;張偉力 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 廣東紅海灣發(fā)電有限公司 |
| 主分類號(hào): | C02F1/38 | 分類號(hào): | C02F1/38;B01D53/80;B01D53/48 |
| 代理公司: | 廣州三環(huán)專利代理有限公司 44202 | 代理人: | 張艷美;郝傳鑫 |
| 地址: | 516623 *** | 國(guó)省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 優(yōu)化 脫硫 廢水 水源 方法 及其 系統(tǒng) | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及火力發(fā)電技術(shù)領(lǐng)域,更具體地涉及一種優(yōu)化脫硫廢水水源的方法及其系統(tǒng)。
背景技術(shù)
自21世紀(jì)初開始,我國(guó)的燃煤電廠開始大力推行煙氣脫硫工程,其中絕大部分采用濕法脫硫(石灰石/石膏法)。
請(qǐng)參考圖1及圖2,在現(xiàn)有的脫硫系統(tǒng)中,吸收塔的漿液(即廢水水源)通過石膏排出泵打入石膏旋流器,石膏旋流器對(duì)漿液旋轉(zhuǎn)分離,其底流部分進(jìn)入真空皮帶脫水機(jī),經(jīng)過皮帶脫水機(jī)脫水后得到石膏和濾液,石膏部分存入石膏庫,濾液部分則進(jìn)水回收水箱,進(jìn)入回收水箱后的一部分用于制漿,另一部分則返回吸收塔;而石膏旋流器對(duì)漿液旋轉(zhuǎn)分離后的溢流部分進(jìn)入溢流水箱,通過一溢流水泵打入廢水旋流器,廢水旋流器處理后的溢流部分通過另一溢流水泵進(jìn)入廢水箱,最后進(jìn)入脫硫廢水處理系統(tǒng),廢水旋流器的底流部分則進(jìn)入回收水箱重新循環(huán)。在上述脫硫過程中,為了維持脫硫裝置內(nèi)漿液循環(huán)系統(tǒng)物質(zhì)的平衡,防止煙氣中可溶部分即氯濃度超過規(guī)定值引起系統(tǒng)設(shè)備腐蝕,以及保證石膏質(zhì)量,必須從脫硫系統(tǒng)中排放一定量的廢水,并在后續(xù)處理過程中對(duì)該廢水進(jìn)行脫硫處理。
但是,從上述脫硫過程可以看出,回收水箱中集合了皮帶機(jī)脫水后及廢水旋流器分離后的大部分漿液,濃度較高,作為制漿用時(shí)其水品質(zhì)較差;而送至廢水處理系統(tǒng)的水源來自于經(jīng)廢水旋流器分離后的漿液,該漿液的含固量高達(dá)2%,將其送至廢水處理系統(tǒng)時(shí)極易造成管道堵塞、脫泥機(jī)頻繁運(yùn)行等問題。
因此,有必要提供一種可優(yōu)化脫硫廢水水源的方法來克服上述缺陷。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種優(yōu)化脫硫廢水水源的方法,以降低輸送至脫硫廢水處理系統(tǒng)的漿液的含固量,從而解決因漿液濃度所造成的脫硫廢水處理系統(tǒng)的管道堵塞、脫泥機(jī)頻繁運(yùn)行等問題。
本發(fā)明的另一目的是提供一種優(yōu)化脫硫廢水水源的系統(tǒng),以降低輸送至脫硫廢水處理系統(tǒng)的漿液的含固量,從而解決因漿液濃度所造成的脫硫廢水處理系統(tǒng)的管道堵塞、脫泥機(jī)頻繁運(yùn)行等問題。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供了一種優(yōu)化脫硫廢水水源的方法,包括:
將吸收塔的漿液通過石膏排出泵打入旋流器以進(jìn)行旋轉(zhuǎn)分離;
將經(jīng)旋流器旋轉(zhuǎn)分離后的漿液的底流部分打入脫水機(jī)進(jìn)行處理,以得到石膏和濾液;
將濾液輸送至濾液水箱;
將濾液水箱中的濾液輸送至脫硫廢水處理系統(tǒng)。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的方法先將吸收塔的漿液通過石膏排出泵打入旋流器,經(jīng)旋流器旋轉(zhuǎn)分離后將其底流部分打入脫水機(jī)處理以而得到石膏和濾液,再將該濾液輸送至濾液水箱后輸送至脫硫廢水處理系統(tǒng);即,該方法中輸送至脫硫廢水處理系統(tǒng)的漿液僅為經(jīng)過旋流器一次分離處理以及脫水機(jī)處理后的漿液,其含固量不到1%,甚至可以達(dá)到0.2—0.5%,從而解決了因漿液濃度所造成的脫硫廢水處理系統(tǒng)的管道堵塞、脫泥機(jī)頻繁運(yùn)行等問題。且從上述方法可以看出,其大大地減少了系統(tǒng)流程環(huán)節(jié)。同時(shí),該方法在保證廢水有效排放的情況下,還延長(zhǎng)了廢水排泥周期,減少了設(shè)備運(yùn)行成本及人力維護(hù)成本。
較佳地,該方法還包括:將濾液水箱中的濾液輸送至制漿系統(tǒng)。
較佳地,該方法還包括:將石膏存入石膏庫。
較佳地,該方法還包括:
將經(jīng)旋流器旋轉(zhuǎn)分離后的漿液的溢流部分輸送至溢流水箱;
將溢流水箱中的漿液通過水箱溢流管輸送至回收水箱后返回吸收塔。
具體地,濾液水箱中的濾液的含固量低于1%。
相應(yīng)地,本發(fā)明還提供了一種優(yōu)化脫硫廢水水源的系統(tǒng),包括石膏排出泵、旋流器、脫水機(jī)及濾液水箱,石膏排出泵的兩端分別與吸收塔和旋流器連接,石膏排出泵將吸收塔的漿液打入旋流器以進(jìn)行旋轉(zhuǎn)分離,旋流器與脫水機(jī)連接并將漿液旋轉(zhuǎn)分離后的底流部分打入脫水機(jī)處理以得到石膏和濾液,濾液水箱與脫水機(jī)連接并存儲(chǔ)將被送至脫硫廢水處理系統(tǒng)和制漿系統(tǒng)的濾液。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明系統(tǒng)的石膏排出泵將吸收塔的漿液打入旋流器以進(jìn)行旋轉(zhuǎn)分離,旋流器將漿液旋轉(zhuǎn)分離后的底流部分打入脫水機(jī)處理以得到濾液,濾液水箱存儲(chǔ)將被送至脫硫廢水處理系統(tǒng)的濾液;從上述系統(tǒng)的處理過程可以看出,該系統(tǒng)只需要1臺(tái)溢流水泵、1臺(tái)旋流器便可完成脫硫,且經(jīng)過該系統(tǒng)中旋流器一次分離處理以及脫水機(jī)處理后的漿液的含固量不到1%,甚至可以達(dá)到0.2—0.5%,從而解決了因漿液濃度所造成的脫硫廢水處理系統(tǒng)的管道堵塞、脫泥機(jī)頻繁運(yùn)行等問題。且通過該系統(tǒng)能大大地減少系統(tǒng)流程環(huán)節(jié),并在保證廢水有效排放的情況下,還延長(zhǎng)了廢水排泥周期,減少了設(shè)備運(yùn)行成本及人力維護(hù)成本。
具體地,脫水機(jī)為皮帶脫水機(jī)。
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