[實用新型]一種用于環氧乙烷裝置生產過程中的余熱回收、利用系統有效
| 申請號: | 201320252648.9 | 申請日: | 2013-04-27 |
| 公開(公告)號: | CN203298522U | 公開(公告)日: | 2013-11-20 |
| 發明(設計)人: | 趙立巖;宋順利;苑文博 | 申請(專利權)人: | 中國石油集團東北煉化工程有限公司吉林設計院 |
| 主分類號: | F25B15/06 | 分類號: | F25B15/06;C07D301/32 |
| 代理公司: | 吉林市達利專利事務所 22102 | 代理人: | 鄭殿貴 |
| 地址: | 132001 吉林省吉*** | 國省代碼: | 吉林;22 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 用于 環氧乙烷 裝置 生產過程 中的 余熱 回收 利用 系統 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種石化裝置,更具體地說,涉及一種裝置生產過程中的余熱利用系統。
背景技術
目前,環氧乙烷裝置的大量蒸汽凝液,經閃蒸罐閃蒸后,溫度仍高于100℃,排入了凝液管網;蒸發塔塔頂蒸汽經冷凝后排入了廢水管網。相當數量的環氧乙烷裝置使用外購蒸汽,產生的蒸汽凝液幾乎被排掉,勢必造成能量的浪費。尤其是在反應初期,能量損失更加嚴重,主要表現為:
1、高溫凝液帶出大量能量;
2、高溫凝液不允許直排,要消耗大量冷卻水;
3、蒸發塔塔頂蒸汽具有大量的能量。
同時,環氧乙烷/乙二醇裝置中的環氧乙烷洗滌塔洗滌水溫度高,容易出現塔頂尾氣中環氧乙烷含量超標,導致環氧乙烷吸收不充分,部分環氧乙烷返回氧化反應器,發生深度反應,影響催化劑選擇性和環氧乙烷的收率,夏季更為明顯;如果能采用低溫水來冷卻洗滌水,使洗滌水既能達到理想的溫度,又不增加裝置的能耗。
發明內容
本實用新型的目的在于克服現有技術之不足,提供一種環氧乙烷裝置中的余熱利用系統。
本實用新型采用熱量回收單元,以溴化鋰水溶液為工質,其中水為制冷劑,溴化鋰為吸收劑。澳化鋰吸收式制冷機使用水為制冷劑,蒸發溫度在0℃以上,可用于制備生產過程用的低溫水。這種制冷機可用70℃以上的熱水作為熱源,因而有效的利用品位溫的熱能。
一種用于環氧乙烷裝置生產過程中的余熱回收、利用系統,包括汽提塔T3、循環水換熱器E3設備,其特征在于,設有熱量回收單元U1,熱量回收單元U1連接洗滌塔T1、循環水冷卻器E2和再沸器E1設備,構成余熱回收、利用系統;蒸發塔T2塔頂水蒸汽經洗滌塔T3的塔底再沸器E1設備冷凝,冷凝后的凝液,與來自閃蒸罐設備來的凝液混合后,送入熱量回收單元U1設備,用于制冷,制冷后的凝液去管網;循環水冷卻器E2設備來的環氧乙烷貧吸收水,送入熱量回收單元U1設備,制冷后,再送入洗滌塔T1設備,以吸收循環氣中的環氧乙烷,使得蒸發塔T2設備的塔頂水蒸汽的余熱得到回收、利用。
本實用新型的優點:
1、采用裝置剩余凝液作為熱量回收單元U1熱源系統介質,有效地提高了裝置熱量利用率,降低了裝置的能耗;
2、采用汽提塔T3的釜液作為熱量回收單元U1的冷媒水系統介質,有效地降低了洗滌水溫度,提高了洗滌塔的分離效率;
3、減少了洗滌塔T1的洗滌水用量,提高了洗滌塔T1的操作彈性;同時,汽提塔再沸器E1不再使用外來的蒸汽,降低了循環水冷卻器E2循環冷卻水的用量,從而降低了裝置的能耗;
4、降低了循環水冷卻器E2的熱負荷,來自汽提塔T3的釜液作為洗滌塔T1的洗滌液,在此得到充分的冷卻,洗滌塔T1的洗滌效果明顯提高;同時也降低了循環水冷卻器E2的設備投資;
5、采取季節性操作,夏季凝液用于制冷,冬季用于裝置伴熱,有效的解決能量損失與分離效果不理想的問題。
附圖說明
圖1為本實用新型簡化系統構成圖。
圖中有洗滌塔T1、蒸發塔T2、汽提塔T3、再沸器E1、循環水冷卻器E2、循環水換熱器E3、熱量回收單元U1。
具體實施方式
下面結合附圖和具體實例,對本實用新型做出進一步地詳細描述。
如圖1所示,本實用新型設有熱量回收單元U1,連接洗滌塔T1、循環水冷卻器E2和再沸器E1設備,構成余熱回收、利用系統;來自洗滌塔T1塔釜環氧乙烷的富吸收水,經循環水換熱器E3與汽提塔T3塔釜脫除環氧乙烷后的貧吸收水進行換熱,換熱后進入汽提塔T3,汽提塔T3塔頂排出環氧乙烷,汽提塔T3塔釜排出不含環氧乙烷的貧吸收水,自循環水換熱器E3換熱后的貧吸收水,經循環水冷卻器E2冷卻至37℃,再經熱量回收單元U1冷卻至30℃,進入洗滌塔T1與含有環氧乙烷的循環氣逆流接觸,以吸收循環氣中的環氧乙烷;來自蒸發塔T2的塔頂水蒸汽,溫度為180℃,經汽提塔T3的塔底再沸器E1進行冷凝,冷凝后的凝液,與來自閃蒸罐的凝液混合后,作為熱源進入熱量回收單元U1,排出的凝液,去凝液管網。
將循環水冷卻器E2來的貧吸收水,從37℃,降至30℃,使得余熱充分回收、利用,又降低貧吸收水溫度,明顯改善了洗滌塔T1洗滌效果。
以一套6萬噸/年環氧乙烷裝置為例:制冷量:200×104kcal/h,冷卻水節省1900噸/小時,采用裝置剩余凝液作為熱量回收單元U1熱源系統介質,其余熱回收、利用,實際經濟效益顯著。
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