[實用新型]多氣缸真空脫氣除氧裝置有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201320060702.X | 申請日: | 2013-02-04 |
| 公開(公告)號: | CN203187428U | 公開(公告)日: | 2013-09-11 |
| 發(fā)明(設計)人: | 朱明;梁怡 | 申請(專利權)人: | 北京歐力凱科技發(fā)展有限責任公司 |
| 主分類號: | C02F1/20 | 分類號: | C02F1/20 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 100070 *** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 氣缸 真空 脫氣 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及對循環(huán)水進行脫氣除氧設備。尤其是涉及采用多個氣缸產(chǎn)生真空的脫氣除氧裝置。
背景技術
目前的供暖及制冷水循環(huán)系統(tǒng)中,除少數(shù)大型規(guī)范系統(tǒng)進行了除氧外,大部分系統(tǒng)都未采取主動的脫氣措施,而是通過控制管線安裝坡度,設置頂部自動排氣閥,換熱器通過人工排氣閥排氣等。這些措施雖然能起到一定的作用,但卻不能從根本上解決問題,造成很多系統(tǒng)運行不正常,影響采暖或制冷效果。同時由于水中含有氧氣而使得供熱(制冷)管道和鋼制散熱器腐蝕、穿孔漏水的現(xiàn)象大量發(fā)生,直接影響到整個系統(tǒng)的安全。散熱器廠家不得不花費大量人力物力去做散熱器的內防腐,即便如此,其防腐效果仍不滿意。因此,采取在線脫氣除氧,對系統(tǒng)進行主動的防護,是一種很好的途徑。
傳統(tǒng)的脫氧裝置采用真空方式進行脫氣除氧處理,使得產(chǎn)品水的脫氣步驟效果較低,?增加了后續(xù)設備的負載,其脫氧率低,不適合用于對空氣非常敏感的設備的使用。為此,目前有采用增加噴頭,通過加壓的方式,在真空室內產(chǎn)生霧化作用,使脫氣效果提高。但是,僅僅一次霧化效果仍不佳,特別是對產(chǎn)品要求高的場合,不能充分滿足需要。而且使用真空泵噪音大,耗費時間長,效率比較低。
發(fā)明內容
本實用新型的目的是提供一種能克服上述缺陷、提高脫氣效率、加快脫氣速度、并能實現(xiàn)全自動脫氣的真空脫氣除氧裝置。
為了實現(xiàn)本實用新型的目的,其技術方案為:
?1、一種多氣缸真空脫氣除氧裝置,所述的脫氣除氧裝置設置3個氣缸,分別為脫氣氣缸4、氣體交換氣缸5和氣體轉移氣缸6,3個氣缸的出入口管道均設置在各自活塞遠離活塞連桿的一側;
所述脫氣氣缸4的出入口管道分為兩路,一路通過進水閥K1連到所述未脫氣水罐2,未脫氣水罐2與主管道1連通;另一路通過出水閥K2與脫氣水罐3連通,脫氣水罐3在連到主管道1;
氣體交換氣缸5的出入口管道分為兩路,一路經(jīng)過截止閥K3與脫氣氣缸4的出入口管道連通,另一路經(jīng)過交換閥K4與氣體轉移氣缸6的出入口管道連通;
氣體轉移氣缸6的出入口管道一路通過放氣閥K5接放氣管14,另一路通過交換閥K4與氣體交換氣缸5的出入口管道連通;
所述脫氣氣缸4、氣體交換氣缸5和氣體轉移氣缸6的活塞均通過各自的連桿鉸接到相應的曲柄的軸頸上,分別由獨立的電機驅動各自的主軸帶動旋轉,進而分別驅動三個連桿,使三個氣缸內的活塞往返運動。
所述第一曲柄8、第二曲柄12和第三曲柄13的運動不同步,由控制機構分別按照相應的工作程序運動,其控制機構的結構使所述脫氣氣缸4的活塞由下止點移動到上止點后,所述氣體交換氣缸5的活塞開始由下止點移動到上止點;然后,當所述氣體交換氣缸5的活塞向下止點移動的同時,所述氣體轉移氣缸6的活塞從下止點向上止點同步移動,控制機構配合相應的閥門完成脫氣工作流程。
本實用新型與現(xiàn)有技術相比,對鍋爐循環(huán)水的脫氣過程簡單,脫氣效率高,可達90%以上,而且脫氣速度快,1個脫氣過程在幾秒內就可完成,大大縮短了工作時間,提高了工作效率,使脫氣裝置的使用壽命得到大幅度提高。?
附圖說明
圖1是本實用新型多氣缸真空脫氣除氧裝置。
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