[發(fā)明專利]一種改善高爐爐渣性能的方法有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201210376413.0 | 申請日: | 2012-10-08 |
| 公開(公告)號: | CN102864258A | 公開(公告)日: | 2013-01-09 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 尹騰;陸隆文;杜洪祥;李向偉;舒文虎;張慶喜;楊佳龍;鄒明東 | 申請(專利權(quán))人: | 武漢鋼鐵(集團)公司 |
| 主分類號: | C21B5/04 | 分類號: | C21B5/04 |
| 代理公司: | 湖北武漢永嘉專利代理有限公司 42102 | 代理人: | 段姣姣 |
| 地址: | 430080 湖北*** | 國省代碼: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 改善 高爐 爐渣 性能 方法 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及高爐冶煉,具體地指控制高爐爐渣中的Al2O3含量,改善爐渣性能的方法。
背景技術(shù)
近年來由于鋼鐵產(chǎn)能的大幅度提高,鐵礦石資源嚴重不足,國內(nèi)很多鋼廠不得不大量采用高Al2O3礦石,使得爐渣中Al2O3升高?。如進口的澳大利亞鐵礦,其最大特點之一是Al2O3成份高,導(dǎo)致高爐爐渣中Al2O3含量提高到到16%~17%、個別爐次甚至達到19%以上。由于爐渣中Al2O3含量的增多,使爐渣的粘度顯著增加,造成高爐維護困難,出現(xiàn)爐身結(jié)厚,爐缸不活躍、渣鐵難出,風(fēng)口、二套燒壞,爐前工作量十分繁重,生鐵優(yōu)質(zhì)率下降,高爐風(fēng)量減少,氣流不穩(wěn)。嚴重影響到高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定順行,使高爐產(chǎn)量降低,能耗上升,甚至導(dǎo)致爐況失常。針對目前爐渣中Al2O3含量的問題,為了改善爐渣性能,采用增加爐渣中MgO含量則是解決爐渣中Al2O3含量的最佳途徑。因鎂砂中的MgO含量較高,又是熟熔劑,因此在高爐中加入鎂砂效果甚好。經(jīng)試驗,由于鎂砂是粉狀的,從目前的高爐進料方式,即直接從高爐爐頂加入鎂砂,則會產(chǎn)生高爐料柱的透氣性差,不利于高爐的穩(wěn)定順行,其次粉狀的鎂砂會被高爐高壓的煤氣流從爐頂吹出進入爐塵中,而使爐渣中的Al2O3降低效果甚微,且造成浪費,不能保證高爐的順行及穩(wěn)定;
為了解決渣中Al2O3含量這一問題,也有采取從高爐爐頂直接加入白云石、蛇紋石的,但又由于這些物質(zhì)都含有大量的有害雜質(zhì),在改善高爐爐渣性能的同時,也對高爐冶煉產(chǎn)生很多不利因素。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于解決目前采用高鋁礦所帶來的高爐渣中Al2O3含量高而導(dǎo)致爐渣流動性能差,影響高爐順行的不足,提供一種既能降低高爐渣中Al2O3含量,保證高爐爭產(chǎn)生產(chǎn)的改善高爐爐渣性能的方法
實現(xiàn)上述目的的措施:
一種改善高爐爐渣性能的方法,其步驟:
1)常規(guī)裝入爐料,并開始冶煉;
2)在高爐進入正常狀態(tài)后,將常規(guī)加入的煤與鎂砂混勻后在高爐風(fēng)口進行噴吹:鎂砂按照10~15公斤/噸鐵加入,并控制鎂砂的粒度≤?0.075??毫米,控制爐溫不低于1480℃,爐渣的二元堿度在1.1~1.25,爐渣的四元堿度在0.95~0.98;
3)正常出鐵。
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由于解決采用含三氧化二鋁的鐵礦石對高爐所帶來的不利影響,保證生產(chǎn)的順行,即降低爐渣中三氧化二鋁的含量,改善爐渣的性能,尤其是流動性能的問題,經(jīng)大量試驗發(fā)現(xiàn),粉狀的鎂砂如果直接從高爐爐頂加入鎂砂,首先會導(dǎo)致鎂砂造成高爐內(nèi)料柱的透氣性差,不利于高爐的穩(wěn)定順行;其次鎂砂會被高爐中較高壓力的煤氣流從爐頂吹出進入爐塵中,出現(xiàn)鎂砂用量大,改善爐渣性能的效果甚微,還使生產(chǎn)成本增加。經(jīng)試驗,采用在高爐風(fēng)口噴吹鎂砂并控制高爐的風(fēng)口溫度不低于1480℃,MgO將很快熔化并被該區(qū)域下降的渣鐵液吸收進入爐渣,從而改善爐渣性能,及利于高爐順行及生鐵質(zhì)量,且還可以使用相對廉價的高Al2O3含量的礦石大幅降低配礦成本,經(jīng)濟效益顯著。
具體實施方式
下面對本發(fā)明予以詳細描述:
表1為本發(fā)明各實施例及對比例的試驗結(jié)果列表;
實施例1
一種改善高爐爐渣性能的方法,其步驟:
1)常規(guī)裝入爐料,并開始冶煉;
2)在高爐進入正常狀態(tài)后,將常規(guī)加入的煤與鎂砂混勻后在高爐風(fēng)口進行噴吹:鎂砂按照10公斤/噸鐵加入,并控制鎂砂粒度在0.073??毫米,爐溫在1480~1485℃,爐渣的二元堿度在1.1,爐渣的四元堿度在0.98;
3)正常出鐵。
實施例2
一種改善高爐爐渣性能的方法,其步驟:
1)常規(guī)裝入爐料,并開始冶煉;
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