[發明專利]一種轉底爐直接還原高鐵赤泥生產鐵精粉的方法有效
| 申請號: | 201210275869.8 | 申請日: | 2012-08-03 |
| 公開(公告)號: | CN102839249A | 公開(公告)日: | 2012-12-26 |
| 發明(設計)人: | 李建云;曾暉;白志剛;杜春峰;張炯;羅霞光;周小輝;周林;張英;張毅 | 申請(專利權)人: | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 |
| 主分類號: | C21B13/00 | 分類號: | C21B13/00;B22F9/04 |
| 代理公司: | 北京法思騰知識產權代理有限公司 11318 | 代理人: | 楊小蓉;楊青 |
| 地址: | 271104 山*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 轉底爐 直接 還原 高鐵赤泥 生產 鐵精粉 方法 | ||
技術領域
本發明屬于冶金行業技術領域,特別涉及一種轉底爐直接還原高鐵赤泥生產鐵精粉的方法。
背景技術
高鐵赤泥是拜耳法氧化鋁生產過程中經分選技術產生的殘渣,其主要成份為氧化鐵和氧化鋁,還含有一定量的氧化硅、氧化鈉、氧化鎂、氧化鈣等。目前,高鐵赤泥主要通過多級磁選的方式生產含45%~50%TFe、8%~15%Al2O3、5%~15%SiO2、2%~8%Na2O的鐵精粉,用于鋼鐵廠燒結使用。因為赤泥中的鐵和鋁均為三價元素,二者往往以共生的形式存在,僅通過多級磁選的方式提取鐵精粉,難以實現Fe、Al充分分離;而且赤泥粒度較細,多級磁選時磁選效果差,從而導致所提鐵精粉的TFe含量偏低,Al2O3、SiO2、Na2O等雜質含量偏高。
現有技術中,高鐵赤泥經多級磁選所得鐵精粉與鋼鐵廠正常使用的鐵精粉相比,含鐵低,Al2O3、SiO2、Na2O偏高。將這種多級磁選所得鐵精粉用于鋼鐵廠生產會產生如下不良影響:(1)含鐵低,會降低燒結礦品位,從而降低鋼鐵廠生產效率;(2)Na2O含量偏高,會腐蝕整個煉鐵生產系統,降低設備使用壽命;(3)Al2O3、SiO2含量偏高,導致渣比增加,渣粘度變稠,增加高爐操作難度。也正是因為上述原因,高鐵赤泥經多級磁選所得鐵精粉不能在鋼鐵廠廣泛使用,高鐵赤泥也只有很少的一部分生產為鐵精粉,其余大部分用于水泥、建筑行業,最終導致高鐵赤泥無法實現高效利用。
發明內容
本發明的目的在于,針對現有技術的缺陷,從而提供一種設計合理、工藝先進、熱能利用率高、產品質量優越的轉底爐直接還原高鐵赤泥生產鐵精粉的方法。
為實現上述發明目的,本發明提供的轉底爐直接還原高鐵赤泥生產鐵精粉的方法包括步驟:
1)將高鐵赤泥進行烘干處理后,與還原劑按一定比例進行配料、混合、壓球,制得生球;高鐵赤泥含水量太大(一般為25%~40%),需進行烘干處理方能進入下道工序使用。
2)上述的生球經篩分、烘干、再篩分后,進入轉底爐,在轉底爐內進行直接還原,制得金屬化球團;
3)對上述的金屬化球團進行冷卻、破碎、重選、磁選后,制得鐵精粉;
所述的鐵精粉的性能指標為:TFe>60%、Al2O3<2.0%、SiO2<4.0%、Na2O<0.3%,粒度小于74μm的部分≥70%。
上述技術方案中,所述的高鐵赤泥為拜耳法氧化鋁生產過程中經分選技術產生的殘渣,其組份及含量比例包括:TFe?35%~42%、Al2O3?8%~20%、SiO2?4%~15%和Na2O?2%~10%,所述的高鐵赤泥中粒度小于74μm的部分≥80%。
作為上述技術方案的一種改進,所述步驟1)中的高鐵赤泥的烘干處理采用鏈蓖機,烘干處理的烘干熱源來自本生產方法中產生的200℃~900℃的預熱空氣,烘干時間為10~40分鐘,烘干后的高鐵赤泥溫度為50℃~200℃,烘干后的高鐵赤泥水份小于12%。
進一步地,所述步驟1)中烘干處理的烘干熱源還包括發生爐煤氣。熱量不足部分用發生爐煤氣補充。
上述技術方案中,所述的還原劑為焦粉或煤粉,粒度≤1mm。
上述技術方案中,所述的混合的步驟采用可連續進料、連續出料的混料機進行混料。
上述技術方案中,所述的壓球步驟采用高壓壓球機,生球直徑為8mm~40mm。
作為上述技術方案的一種改進,所述步驟2)中的篩分和再篩分均采用滾篩,該滾篩的間隙為8~12mm;滾篩上球團為篩上物,該篩上物直接進入下一步驟;滾篩下的碎料為篩下物,該篩下物返回步驟1)中的配料步驟。
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