[發明專利]一種橡膠硫化促進劑MBT精制節能新工藝無效
| 申請號: | 201010172977.3 | 申請日: | 2010-05-17 |
| 公開(公告)號: | CN102250036A | 公開(公告)日: | 2011-11-23 |
| 發明(設計)人: | 蔡強;蔡帥;蔡超 | 申請(專利權)人: | 淄博高匯化工有限公司 |
| 主分類號: | C07D277/72 | 分類號: | C07D277/72;C08K5/47 |
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| 地址: | 256301 *** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 橡膠 硫化 促進劑 mbt 精制 節能 新工藝 | ||
技術領域
本發明涉及一種橡膠硫化促進劑MBT精制節能新工藝,屬于橡膠硫化促進劑精制技術領域。
背景技術
橡膠助劑行業既是我國橡膠工業的重組成部分,也已成為我國精細化工的重要組成部分。促進劑M是噻唑類促進劑的重要品種,也是下游眾多促進劑的生產原料,目前國內生產企業主要采用以苯胺、二硫化碳、硫磺為原料進行反應制得,從反應條件上分為高壓法和常壓法,從后處理的不同,又分為酸堿法和溶劑法。兩者共同的缺點是:反應產生的大量尾氣H2S,存在嚴重的安全隱患,且反應時間長,生產效率低,消耗高,“三廢”污染嚴重。目前,有的將粗MBT熔化物溶解在甲苯和氫氧化鈉水溶液,用甲苯萃取水相;用硫酸將MBT從MBT鈉鹽溶液中沉淀出來,即可得到精制的MBT。但該方法精制的MBT純度不高,且甲苯具有致癌作用,對人體及環境都有影響。有報道,從廢水中提純MBT的方法,將粗MBT用氫氧化鈉溶液溶解,再加稀硫酸使MBT析出,水洗得到精制的MBT,但是該方法收率低、耗能大、用水大。我們則提供一種節能新工藝,精制出雜質含量低、熔點高、熔程短的MBT。
發明內容
本發明的技術方案是這樣實現的。1、一種橡膠硫化促進劑MBT精制節能新工藝,其特征在于包括以下過程:
(1)將質量百分比為40-90%的粗MBT溶解在10%的氫氧化鈉堿溶液中,氧化40-50分鐘,得到M鈉鹽。
(2)上述(1)粗MBT與氫氧化鈉堿溶液的重量比為60-75%、25-40%。
(3)上述(1)得到M鈉鹽,滴入比重為0.8-1.0的稀硫酸,氧化30分鐘后,過濾后備用。
(4)將上述(3)得到M鈉鹽,加入比重為1.1-1.3的稀硫酸中和,當PH值為3-5時反應終止。
本發明的優點在于:精制出雜質含量低、熔點高、熔程短的MBT;高壓反應時間縮短2-4個小時,反應溫度降低10-20度、壓力降低0.5-1.0mpa;節省三個工作崗位;節電150千瓦小時/噸、節氣1.2噸/噸、節水20方/噸。MBT的收率提高六個百分點,精制MBT純度達到99%以上。
具體實施方式
實施例1:
(1)將質量百分比為80%的粗MBT溶解在10%的氫氧化鈉堿溶液中,氧化40分鐘,得到M鈉鹽。
(2)上述(1)粗MBT與氫氧化鈉堿溶液的重量比為70%、30%。
(3)上述(1)得到M鈉鹽,滴入比重為0.8的稀硫酸,氧化30分鐘后,過濾后備用。
(4)將上述(3)得到M鈉鹽,加入比重為1.1的稀硫酸中和,當PH值為5時反應終止。離心30分鐘,散蒸干燥,精制MBT純度達到99.6%、熔點為171.6℃。
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