[實(shí)用新型]乳化液廢水高效處理裝置無(wú)效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 200920089928.6 | 申請(qǐng)日: | 2009-04-29 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN201420039Y | 公開(kāi)(公告)日: | 2010-03-10 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 王建剛;陳哲宇 | 申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人: | 王建剛 |
| 主分類(lèi)號(hào): | C02F9/02 | 分類(lèi)號(hào): | C02F9/02;C02F1/40;C02F103/16 |
| 代理公司: | 鄭州聯(lián)科專(zhuān)利事務(wù)所(普通合伙) | 代理人: | 劉建芳 |
| 地址: | 450002河南省鄭州市金*** | 國(guó)省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 乳化 廢水 高效 處理 裝置 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型屬于水處理技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種乳化液廢水高效處理裝置。
背景技術(shù)
軋制鋼鐵過(guò)程中,帶鋼在軋制力的作用下會(huì)產(chǎn)生變形熱,從而影響成品質(zhì)量。為消除這一影響,鋼鐵企業(yè)通常使用乳化液對(duì)帶鋼進(jìn)行冷卻和潤(rùn)滑,由此卻產(chǎn)生了大量的冷軋乳化液廢水。冷軋廢水中主要含有礦物油、表面活性劑、抗氧化劑等成分,其中礦物油在表面活性劑的作用下乳化,形成了十分穩(wěn)定的分散體系。應(yīng)用氣浮法、吸附法、生化法、化學(xué)法等處理含油廢水均難以獲得理想的效果。
陶瓷膜技術(shù)被用于處理含油廢水之后就顯示出了極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,具有膜組件占地面積小、回收油質(zhì)量較好、正常工作時(shí)不消耗化學(xué)藥劑也不產(chǎn)生新的污泥等優(yōu)勢(shì)。圖1是現(xiàn)有冷軋乳化液廢水處理裝置的結(jié)構(gòu)示意圖,裝置主要包括供料槽1、膜組件7以及連接供料槽1與膜組件7的供料管9。乳化廢水經(jīng)膜組件7過(guò)濾后被分為滲透液和濃液兩部分,廢水中的大部分表面活性劑進(jìn)入滲透液中并被送至指定地方,濃液中的油脂因表面活性劑濃度降低而破乳并被濃液輸送管6回送至供料槽1中。供料槽1體積龐大,依次被上隔板4和下隔板5分為三個(gè)腔室:第一腔室內(nèi)設(shè)有刮油器2,用于收集上浮的油脂;同時(shí),廢液中的大顆粒懸浮物在第一、第二腔室中沉淀,上層清液漫過(guò)下隔板進(jìn)入第三腔室內(nèi),作為供給膜組件7的原料液。
這種裝置看似理想,但在實(shí)際應(yīng)用中卻極易堵膜,基本上2天就要清洗一次;頻繁洗膜既增加了裝置的清洗維護(hù)成本,又嚴(yán)重影響了裝置的處理效率,從而耽誤正常生產(chǎn)。這是因?yàn)闈庖鹤阅そM件輸出后流速非常快,直接沖入供料槽中會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈的攪動(dòng);同時(shí),廢水中依然含有較高濃度的表面活性劑,強(qiáng)烈的攪動(dòng)會(huì)使油脂重新乳化,致使原料液中油污濃度不斷上升,膜污染加劇,膜通量持續(xù)下降,清洗頻率提高。
此外,為了提高膜通量,還需要對(duì)廢水進(jìn)行事先加熱,然后再輸送至膜組件;這一過(guò)程將會(huì)消耗掉大量的熱能。
發(fā)明內(nèi)容
本實(shí)用新型的目的是為了提供一種處理效率高、占地面積小、節(jié)約能源的冷軋乳化液廢水處理裝置。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案為:一種乳化液廢水高效處理裝置,包括供料槽和膜組件,膜組件分別與供料管、滲透液輸送管和濃液輸送管連接,供料管的另一端與供料槽連通,供料管上設(shè)有循環(huán)泵,所述的裝置還包括循環(huán)罐/槽,循環(huán)罐/槽側(cè)壁上開(kāi)有溢流口,溢流口處于供料槽上方;所述濃液輸送管的另一端與循環(huán)罐/槽相連;循環(huán)罐/槽下部通有與供料管貫通的循環(huán)管。
所述的循環(huán)泵安裝在循環(huán)管與膜組件之間的一段供料管上,循環(huán)管與供料槽之間的一段供料管上設(shè)置有供料閥。
為了避免噴濺,所述的溢流口連接有溢流管,溢流管另一端通入供料槽。
為了除去液面上的浮油,所述的供料槽上方設(shè)有刮油器;供料槽底部設(shè)有排污口,以便定期清理沉積在供料槽底部的污垢。
所述的裝置還包括紙帶過(guò)濾機(jī),紙帶過(guò)濾機(jī)的濾液出口處于供料槽上方,廢水經(jīng)紙帶過(guò)濾機(jī)過(guò)濾后淌入供料槽中。
本實(shí)用新型在傳統(tǒng)膜過(guò)濾裝置的基礎(chǔ)上增設(shè)了循環(huán)溢流罐/槽,通過(guò)控制供料閥而使其保持一定的循環(huán)溢流量。經(jīng)過(guò)循環(huán)罐/槽的緩沖,濃液流速得到控制,同時(shí)也為濃液破乳、油酯上浮提供了充分多的時(shí)間。溢流回供料槽的液流平穩(wěn)、殘油含量高;殘油漂浮于料液表面因而更容易被刮油器除去。由于濃液中破乳析出的殘油能夠被及時(shí)地排出膜循環(huán)過(guò)濾系統(tǒng)之外,堵膜因素減少進(jìn)而大大降低了膜組件的清洗頻率。以陶瓷超濾膜組件為例,采用本實(shí)用新型的裝置處理冷軋乳化液廢水,清洗周期由原來(lái)的2天延長(zhǎng)至1個(gè)月左右,裝置運(yùn)行穩(wěn)定可靠,處理效率大大提升。
此外,循環(huán)罐/槽還起到了蓄熱的作用:經(jīng)膜過(guò)濾后,濃液溫度一般會(huì)升至40~60℃;將這部分蓄熱流體儲(chǔ)存在循環(huán)罐中,并根據(jù)需要通過(guò)循環(huán)管供給膜組件,如此則無(wú)需對(duì)供給膜組件的廢水進(jìn)行事先加熱。
供料閥可以用來(lái)調(diào)節(jié)供給膜組件的料液的循環(huán)量,既能夠達(dá)到控制料液溫度的目的,又能夠控制濃液破乳析出的浮油能夠及時(shí)溢出。
與此同時(shí),本實(shí)用新型為縮減供料槽的體積提供了技術(shù)上的可能,而循環(huán)罐/槽可以懸空設(shè)在供料槽上方,從而在整體上縮減整個(gè)裝置的占地面積。
附圖說(shuō)明
圖1是現(xiàn)有乳化液廢水處理裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2是本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
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