[實用新型]化工原料配制系統無效
| 申請號: | 200820061660.0 | 申請日: | 2008-01-08 |
| 公開(公告)號: | CN201147684Y | 公開(公告)日: | 2008-11-12 |
| 發明(設計)人: | 鄭向陽 | 申請(專利權)人: | 巨石集團成都有限公司 |
| 主分類號: | B01F15/04 | 分類號: | B01F15/04;B01J4/02 |
| 代理公司: | 成都信博專利代理有限責任公司 | 代理人: | 舒啟龍 |
| 地址: | 610300四川省*** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 化工原料 配制 系統 | ||
技術領域
本實用新型涉及化工原料配制裝置,特別是液態化工原料自動配制系統。
背景技術
現有液體化工原料的配制為采用人工方式:用人工舀料,把舀好的料在放到叉車上運到稱上稱重,浪費原料,增加操作人員的工作時間和勞力。
實用新型內容
本實用新型的目的是提供一種化工原料配制系統,以通過增壓泵輸送物料、至計量后加以配制,以減輕工人體力勞動強度。
本新型的目的是通過以下技術方案實現的:一種化工原料配制系統,包括多個料桶,還具有管道增壓泵,增壓泵進口分別經金屬軟管與多個料桶連接,且金屬軟管上設有進口閥,增壓泵出口連接不銹鋼管,不銹鋼管外端連接有一不銹鋼三通,三通一頭連接放料閥后接至軌道稱,三通另一頭連接循環閥后、與儲料桶連通。
本系統的操作方法是:在配制化工原料時,先打開管道泵,用某種原料時,直接打開其料桶出口金屬軟管上的進口閥,通過增壓泵在稱上放料,不用時,原料通過回流裝置又回到儲料桶內,起到攪拌作用.
本新型的有益效果是:通過改造在配制過程中四種大料的配料系統,使這四種原料在配制過程中的人為損耗降低.具體的計算是:上年4種原料平均損耗在4506元,今年每月4種原料的損耗在0元.每月降低4506元.一年共少損耗化工原料4506*12=49566元。同時,降低了工人的勞動強度,提高了生產效率。
附圖說明
附圖是本新型的系統結構圖。
具體實施方式
附圖示出,本系統由多個料桶1a(圖中僅示出1個料桶),如4個料桶,管道增壓泵3以及儲料桶1b組成。管道增壓泵3進口分別經金屬軟管2a與多個料桶1a連接,且金屬軟管2a上設有進口閥4a,增壓泵出口連接不銹鋼管6,不銹鋼管6外端連接有一不銹鋼三通6a,三通一頭連接放料閥4c后接至軌道稱5,三通另一頭連接循環閥4b后、與儲料桶1b連通。儲料桶1b下部出口經金屬軟管2b與管道增壓泵3進口連通。料桶1a為4個;料桶為1噸裝塑料桶。
本系統大料配料系統操作規程如下:
1、有配制之前認真檢查各種大料的閥門,是否有滴漏,若有用工具緊固,直到沒有滴漏為此。
2、檢查各種大料桶的原料數量是否滿足當天配制的需要。若不滿足,就要更換大料桶。
3、在放料過程中,打開所有需用料的增壓泵的電機,確定所使用料的管道和名稱是否是所需要用的原料,然后打開放料閥,再關閉循環閥。
4、放完后,先打開循環閥,再關閉放料閥。
5、最后完成所有的配制任務后,根據儲料桶的情況把余料打入儲料桶中。
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